日本无码免费高清在线|成人日本在线观看高清|A级片免费视频操逼欧美|全裸美女搞黄色大片网站|免费成人a片视频|久久无码福利成人激情久久|国产视频一二国产在线v|av女主播在线观看|五月激情影音先锋|亚洲一区天堂av

  • 手機(jī)站
  • 小程序

    汽車測(cè)試網(wǎng)

  • 公眾號(hào)
    • 汽車測(cè)試網(wǎng)

    • 在線課堂

    • 電車測(cè)試

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究

2021-07-11 00:31:31·  來(lái)源:汽車NVH云講堂  作者:唐 培 康傳章 胡亮亮/上海汽車  
 
摘要:四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)在提升車輛超穩(wěn)和爬坡性能的同時(shí),帶來(lái)了嚴(yán)重的車內(nèi)轟鳴聲問(wèn)題。文章對(duì)四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲機(jī)理及其控制進(jìn)行了系統(tǒng)性闡述和討論,并
摘要:四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)在提升車輛超穩(wěn)和爬坡性能的同時(shí),帶來(lái)了嚴(yán)重的車內(nèi)轟鳴聲問(wèn)題。文章對(duì)四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲機(jī)理及其控制進(jìn)行了系統(tǒng)性闡述和討論,并利用客觀測(cè)試分析了某款開(kāi)發(fā)中四驅(qū)車型產(chǎn)生車內(nèi)轟鳴聲的原因:傳動(dòng)系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)過(guò)大和傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)頻率過(guò)低。通過(guò)調(diào)試扭轉(zhuǎn)減振器和傳動(dòng)軸內(nèi)置動(dòng)力吸振器方案,顯著降低了車內(nèi)2 階和4 階噪聲8 -20 dB(A),主觀評(píng)估轟鳴聲改善明顯。

關(guān)鍵詞:四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng) 轟鳴聲 扭轉(zhuǎn)振動(dòng) 吸振器

引  言

對(duì)高品質(zhì)和多路況駕乘感受的追求促使越來(lái)越多的乘用車采用四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)。四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)在提升超穩(wěn)和爬坡性能的同時(shí),帶來(lái)的轟鳴聲問(wèn)題亟待解決。對(duì)于搭載傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力的車型,車內(nèi)轟鳴聲由于其頻率低、能量大、突變明顯,主觀表現(xiàn)為耳壓感,影響乘客的駕乘品質(zhì),嚴(yán)重時(shí)甚至危害乘客的身心健康[1] 。

目前,四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究主要集中在基于等效模型的傳動(dòng)系參數(shù)影響分析[2-3] 、減振降噪措施[1, 4-6] 和試驗(yàn)研究[1-2, 7] 等方面。王東建立了傳動(dòng)系當(dāng)量模型和整車AMESim模型,全面分析了傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)對(duì)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)頻率和幅值的影響規(guī)律[2] 。DU H Y I 等結(jié)合非線性多體系統(tǒng)仿真和線性有限元分析,研究了傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)被發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)產(chǎn)生共振而導(dǎo)致的整車轟鳴聲問(wèn)題。對(duì)于因四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲,動(dòng)力吸振器[1] 、扭轉(zhuǎn)減振器[4] 、慣量盤[5] 、雙質(zhì)量飛輪[6] 和傳動(dòng)系統(tǒng)的隔振設(shè)計(jì)等,均是比較有效的解決方案,其中,以動(dòng)力吸振器和扭轉(zhuǎn)減振器效果最直接和突出。當(dāng)前對(duì)于由四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲的研究主要是基于實(shí)車開(kāi)發(fā)的傳遞路徑測(cè)試分析和調(diào)試,且通常僅針對(duì)單類問(wèn)題進(jìn)行研究[7] 。

本文系統(tǒng)地闡述了四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生車內(nèi)轟鳴聲的機(jī)理和控制手段,并對(duì)某開(kāi)發(fā)中四驅(qū)車型因傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生的車內(nèi)轟鳴聲進(jìn)行測(cè)試和分析,采用扭轉(zhuǎn)減振器和動(dòng)力吸振器方案進(jìn)行實(shí)車調(diào)試,顯著降低了車內(nèi)2 階和4 階噪聲,實(shí)車主觀評(píng)估改善明顯。

1 四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)轟鳴聲產(chǎn)生機(jī)理及控制

發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)主要為不平衡往復(fù)慣性力和氣缸周期性氣體壓力引起的發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭矩波動(dòng),并經(jīng)由離合器、變速器和傳動(dòng)軸作用之后,經(jīng)軸承與后驅(qū)動(dòng)單元傳遞到懸架系統(tǒng),引起車身結(jié)構(gòu)振動(dòng),進(jìn)而引發(fā)結(jié)構(gòu)輻射聲能形成車內(nèi)轟鳴聲[8] 。對(duì)于四缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),其主要激勵(lì)階次為2 階。動(dòng)力總成2 階激勵(lì)在傳動(dòng)系統(tǒng)模態(tài)頻率處被放大,通過(guò)支撐軸承和后驅(qū)動(dòng)單元等傳遞至車身產(chǎn)生振動(dòng)。其中,動(dòng)力總成往復(fù)慣性力激勵(lì)傳動(dòng)軸彎曲模態(tài),并在彎曲模態(tài)處產(chǎn)生平動(dòng);動(dòng)力總成扭矩波動(dòng)激勵(lì)傳動(dòng)系扭轉(zhuǎn)模態(tài),并在扭轉(zhuǎn)模態(tài)處產(chǎn)生強(qiáng)烈的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。另外,傳動(dòng)軸的不平衡激勵(lì)力隨其轉(zhuǎn)速平方增加,若不平衡力不能控制在較低水平,則在高車速下易產(chǎn)生轟鳴聲。四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)均是通過(guò)結(jié)構(gòu)傳遞至車身并產(chǎn)生轟鳴聲,即所謂的結(jié)構(gòu)轟鳴聲。

四驅(qū)車型傳遞路徑長(zhǎng),在40 -200 Hz 低頻段存在豐富的固有模態(tài),受動(dòng)力總成和傳動(dòng)軸激勵(lì),易引起系統(tǒng)結(jié)構(gòu)共振[8] 。該過(guò)程涉及發(fā)動(dòng)機(jī)往復(fù)慣性力、燃燒和傳動(dòng)軸不平衡激勵(lì)力控制、雙質(zhì)量飛輪隔振、傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)和傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)控制、支撐軸承和后驅(qū)動(dòng)單元隔振、后副車架隔振、車身模態(tài)和車內(nèi)空腔模態(tài)控制等。由于市場(chǎng)對(duì)四驅(qū)車型動(dòng)力性的追求,使得發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩增加,而汽車輕量化和乘坐空間的增加使得傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)和傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)頻率下降,兩者加劇了四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)轟鳴聲風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 為四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)轟鳴聲的傳遞路徑和應(yīng)對(duì)措施。激勵(lì)方面:

(1)發(fā)動(dòng)機(jī)往復(fù)慣性力可用平衡軸降低,但平衡軸價(jià)格昂貴,需在發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)前期預(yù)留空間,且對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)油耗有一定負(fù)面影響;

(2)發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩波動(dòng)可采用雙質(zhì)量飛輪、離心擺、扭轉(zhuǎn)減振器和慣量盤等進(jìn)行改善,其中,雙質(zhì)量飛輪和離心擺對(duì)于低頻扭轉(zhuǎn)振動(dòng)改善明顯[6] ,扭轉(zhuǎn)減振器可降低特定頻率的傳動(dòng)系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)[2, 4] ;

(3)傳動(dòng)軸不平衡力可通過(guò)傳動(dòng)軸自身不平衡量、傳動(dòng)軸安裝對(duì)中和傳動(dòng)軸安裝角度進(jìn)行控制。路徑方面:(1)提高傳動(dòng)系的扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率和傳動(dòng)軸的彎曲模態(tài)頻率,但發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)頻率可達(dá)到200 Hz 以上,通常高于傳動(dòng)系的扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率(40-80 Hz) 和傳動(dòng)軸的彎曲模態(tài)頻率(100 -200 Hz),因此,需進(jìn)行動(dòng)力吸振器設(shè)計(jì),且后驅(qū)動(dòng)單元?jiǎng)傮w模態(tài)頻率要避開(kāi)傳動(dòng)系的扭轉(zhuǎn)模態(tài)和傳動(dòng)軸的彎曲模態(tài)頻率;(2)加強(qiáng)支撐軸承和后驅(qū)動(dòng)單元隔振。響應(yīng)方面:提高車身扭轉(zhuǎn)和彎曲模態(tài)頻率,且車身主要模態(tài)頻率要避開(kāi)車內(nèi)空腔模態(tài)頻率[9] 。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究

2 四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)轟鳴聲優(yōu)化

2.1 問(wèn)題描述


某研發(fā)中四驅(qū)車型配置2.0 T 直列四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、7 速濕式雙離合變速器和雙質(zhì)量飛輪,采用動(dòng)力總成前置且四輪驅(qū)動(dòng)布置。主觀駕乘時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 050 r/min、2 500 r/min 和4 100 r/min附近,車內(nèi)出現(xiàn)明顯轟鳴聲,且伴隨地板和座椅振動(dòng)。車內(nèi)轟鳴聲隨發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷增加而惡化,主觀評(píng)分為5 分。

為了量化車內(nèi)轟鳴聲水平,采用LMS Test Lab對(duì)該研發(fā)中四驅(qū)車型乘客艙后排噪聲進(jìn)行客觀測(cè)試,結(jié)果如圖2 所示,測(cè)試工況為3 擋全油門加速。車內(nèi)噪聲在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 050 r/min、2 500 r/min和4 100 r/min時(shí)存在明顯峰值,其中,2 500 r/min和4 100 r/min 對(duì)應(yīng)峰值為2 階噪聲貢獻(xiàn),2 050 r/min 對(duì)應(yīng)峰值為4 階噪聲貢獻(xiàn)。2 050 r/min和4 100 r/min 對(duì)應(yīng)頻率均為136 Hz,是發(fā)動(dòng)機(jī)不同階次能量在不同發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速下激勵(lì)同一系統(tǒng)的響應(yīng)。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究1

2.2 問(wèn)題分析

考慮到車內(nèi)后排噪聲主觀感受較前排明顯,且拆除傳動(dòng)軸后(此時(shí)車輛僅為前輪驅(qū)動(dòng)),乘客艙在上述發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)并未出現(xiàn)明顯轟鳴聲,因此可以定位該轟鳴聲的產(chǎn)生與四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)有關(guān)。此外,后驅(qū)動(dòng)單元?dú)んw的2 階和4 階振動(dòng)加速度峰值對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速與車內(nèi)轟鳴聲對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速基本一致(見(jiàn)圖3),同樣證明該轟鳴聲為四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究2

車內(nèi)轟鳴聲抱怨頻率主要為83 Hz(對(duì)應(yīng)2 500 r/min) 和136 Hz ( 對(duì)應(yīng)2 050 r/min 和4 100 r/min),與四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)和傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)有關(guān)。四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)模態(tài)頻率參數(shù)如表1 所示,傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率為80.1 Hz,與2 500 r/min對(duì)應(yīng)的2 階頻率接近,故2 500 r/min車內(nèi)轟鳴聲為傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)導(dǎo)致。對(duì)于傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)頻率,前傳動(dòng)軸模態(tài)頻率為180 Hz,盡管低于發(fā)動(dòng)機(jī)最高2 階激勵(lì)頻率,但對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為5 400 r/min,考慮到整車在5 000 r/min 以上運(yùn)行幾率較小,且對(duì)應(yīng)的4 階噪聲也無(wú)明顯抱怨,因此不予考慮優(yōu)化;后傳動(dòng)軸模態(tài)頻率為137 Hz,其2 階和4 階頻率分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為4 110 r/min 和2 055 r/min, 可以鎖定車內(nèi)2 050 r/min和4 100 r/min 轟鳴聲為后傳動(dòng)軸彎曲共振導(dǎo)致。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究3

四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率取決于整個(gè)動(dòng)力總成、傳動(dòng)系統(tǒng)和整車的扭轉(zhuǎn)剛度及慣量,改變雙質(zhì)量飛輪的剛度和慣量、傳動(dòng)軸剛度和半軸剛度等,可以在小范圍內(nèi)改變傳動(dòng)系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率和降低扭轉(zhuǎn)振動(dòng)幅值,但無(wú)法將其模態(tài)頻率移出動(dòng)力總成的激勵(lì)頻率范圍(25 -200 Hz),也無(wú)法降低扭轉(zhuǎn)振動(dòng)幅值至可接受水平,故優(yōu)化原有結(jié)構(gòu)難以徹底改善轟鳴聲[2] 。盡管扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率無(wú)法移出動(dòng)力總成激勵(lì)頻率范圍,但仍需將后驅(qū)動(dòng)單元?jiǎng)傮w模態(tài)頻率避開(kāi)傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率5 Hz 以上,以達(dá)到避頻目的。后驅(qū)動(dòng)單元?jiǎng)傮w模態(tài)頻率如表2 所示,第3 階模態(tài)頻率為68.3 Hz,與傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率(80.1 Hz) 間隔約12 Hz,第5 階模態(tài)頻率為128.6 Hz,與后傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)頻率(137 Hz)間隔8.4 Hz,均滿足避頻要求,不會(huì)引起后驅(qū)動(dòng)單元共振。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究4

目前,行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)值是將傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)水平控制在2 rad/s 以內(nèi)。傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試:發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸和變速器輸入軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)是通過(guò)其原有的磁電傳感器測(cè)量高精度轉(zhuǎn)速獲得;傳動(dòng)軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)是通過(guò)在后傳動(dòng)軸末端安裝編碼盤,利用光電轉(zhuǎn)速傳感器測(cè)量后傳動(dòng)軸的高精度轉(zhuǎn)速計(jì)算獲得。傳動(dòng)軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試如圖4 所示,先制作一個(gè)輕薄的鋁合金圓盤安裝在后傳動(dòng)軸末端,將打印好的黑白兩色編碼盤黏貼在圓盤上。圓盤和編碼盤需進(jìn)行簡(jiǎn)單對(duì)中:圓盤與傳動(dòng)軸對(duì)中通過(guò)加工限位保證,編碼盤與圓盤對(duì)中通過(guò)編碼盤和圓盤尺寸一致保證,即兩者外圓直徑相同。此處測(cè)得的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)主要為發(fā)動(dòng)機(jī)2 階頻率,傳動(dòng)軸、圓盤和編碼盤輕微偏心,不會(huì)影響測(cè)試結(jié)果。根據(jù)光斑尺寸,測(cè)試中采用的編碼盤為黑白色各30 條,且交替排布。各軸高精度轉(zhuǎn)速測(cè)試結(jié)果如圖5(a)所示,通過(guò)其計(jì)算所得的2 階扭轉(zhuǎn)振動(dòng)如圖5(b)所示。發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸和變速器輸入軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)在1 500 r/min 以上隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增加而逐漸減小,而后傳動(dòng)軸末端處扭轉(zhuǎn)振動(dòng)在80 Hz附近出現(xiàn)明顯峰值,峰值達(dá)到4.73 rad/s,高于發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸和變速器輸入軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng),超出了設(shè)計(jì)目標(biāo), 故扭轉(zhuǎn)振動(dòng)過(guò)大是導(dǎo)致車內(nèi)2 500 r/min轟鳴聲的主要原因。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究5

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究6

2.3 方案調(diào)試

針對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)引起的車內(nèi)轟鳴聲,扭轉(zhuǎn)減振器通常是首選。它一方面可通過(guò)阻尼吸收傳動(dòng)系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)能量,降低激勵(lì);另一方面可通過(guò)自身慣量改變傳動(dòng)系統(tǒng)模態(tài)[10] 。對(duì)于傳動(dòng)軸彎曲振動(dòng)引起的車內(nèi)轟鳴聲,可在傳動(dòng)軸增加動(dòng)力吸振器來(lái)解決[1] 。由于傳動(dòng)軸本身尺寸較大,在軸外側(cè)增加動(dòng)力吸振器,不僅其尺寸過(guò)大,且易與傳動(dòng)軸周邊零件產(chǎn)生干涉。而傳動(dòng)軸通常為中空軸管,故可將動(dòng)力吸振器設(shè)計(jì)在傳動(dòng)軸內(nèi)部。

基于上述分析,對(duì)扭轉(zhuǎn)減振器和傳動(dòng)軸內(nèi)置動(dòng)力吸振器參數(shù)進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)證,包括扭轉(zhuǎn)減振器頻率f1 和慣量I、傳動(dòng)軸內(nèi)置動(dòng)力吸振器頻率f2 和質(zhì)量m。其中,I 和m 主要取決于布置空間和整車重量控制??紤]到傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)水平超標(biāo)嚴(yán)重,在布置空間許可的情況下,I 盡可能取大值,此處取I =0.067 kg· m2 ,其他參數(shù)取值如表3 所示。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究7

2 500 r/min 車內(nèi)轟鳴聲為傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)導(dǎo)致,應(yīng)通過(guò)扭轉(zhuǎn)減振器解決。如圖6 所示,增加扭轉(zhuǎn)減振器后,傳動(dòng)系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)有兩方面變化:(1)峰值明顯降低,從4.7 rad/s 降至2.59 rad/s 和1.47 rad/s;(2)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)峰值由一個(gè)變?yōu)閮蓚€(gè),且隨著扭轉(zhuǎn)減振器頻率逐漸靠近扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率,較高頻率的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)峰值降低,而較低頻率的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)峰值升高。應(yīng)確保在降低較高頻率轟鳴聲的同時(shí),不會(huì)導(dǎo)致較低頻率的轟鳴聲抱怨。增加扭轉(zhuǎn)減振器前后車內(nèi)轟鳴聲對(duì)比如圖7 所示,2 500 r/min附近車內(nèi)2 階轟鳴聲降低8 dB(A)以上。對(duì)比不同頻率扭轉(zhuǎn)減振器在2 700 -2 900 r/min 的2 階噪聲,57 Hz時(shí)比51.5 Hz 低約2 dB(A),且并未導(dǎo)致1 300-1 500 r/min的2 階噪聲增加,故設(shè)計(jì)扭轉(zhuǎn)減振器頻率為57 Hz,慣量為0.067 kg· m2 。

傳動(dòng)軸彎曲模態(tài)共振導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲,應(yīng)采用傳動(dòng)軸內(nèi)置動(dòng)力吸振器解決。傳動(dòng)軸彎曲振動(dòng)最大振幅位于其軸線中部位置,故內(nèi)置動(dòng)力吸振器安裝在傳動(dòng)軸中部效果最佳。內(nèi)置動(dòng)力吸振器頻率和質(zhì)量參數(shù)如表3 所示,在開(kāi)發(fā)車上驗(yàn)證效果如圖8 所示。采用表3 內(nèi)的任意動(dòng)力吸振器,車內(nèi)4 100 r/min 的2 階噪聲和2 050 r/min 的4 階噪聲均下降超過(guò)20 dB(A),證明動(dòng)力吸振器對(duì)改善傳動(dòng)軸彎曲共振導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲的有效性。另外,車內(nèi)2 階和4 階噪聲分別在3 000 -3 400 r/min和1 500 -1 900 r/min 有增加。當(dāng)m=1 kg 時(shí),f2 從130 Hz 下降至121 Hz,低轉(zhuǎn)速噪聲峰值對(duì)應(yīng)的頻率降低,且2 階和4 階噪聲降低5 dB(A)以上。當(dāng)f2 =121 Hz 時(shí),m 從1 kg 減小至0.4 kg,車內(nèi)3 000 -3 400 r/min 的2 階噪聲和1 500 -1 900 r/min 的4 階噪聲略有增加。因此,內(nèi)置動(dòng)力吸振器參數(shù)選取為f2 =121 Hz,m =1k

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究8

對(duì)方案5 進(jìn)行實(shí)車主觀評(píng)估發(fā)現(xiàn),2 050 r/min、2 500 r/min和4 100 r/min 的車內(nèi)轟鳴聲改善明顯,主觀評(píng)分達(dá)到8 分;對(duì)于動(dòng)力吸振器導(dǎo)致的3 000 -3 400 r/min 的2 階噪聲和1 500-1 900 r/min 的4 階噪聲幅值略有增加,主觀評(píng)估并無(wú)轟鳴聲抱怨。

某四驅(qū)車型傳動(dòng)系統(tǒng)導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲研究9

3 結(jié)語(yǔ)

四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)在乘用車市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用使得其導(dǎo)致的車內(nèi)轟鳴聲問(wèn)題亟待解決。本文首先對(duì)四驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生車內(nèi)轟鳴聲機(jī)理和控制措施進(jìn)行了詳細(xì)闡述和討論。其次,針對(duì)某開(kāi)發(fā)中四驅(qū)車型,對(duì)車內(nèi)轟鳴聲進(jìn)行客觀量化測(cè)試,并分析導(dǎo)致車內(nèi)轟鳴聲的原因:(1)2 050 r/min 和4 100 r/min的轟鳴聲為后傳動(dòng)軸彎曲共振導(dǎo)致;(2)2 500 r/min轟鳴聲為傳動(dòng)系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)過(guò)大導(dǎo)致。最后,通過(guò)調(diào)試,扭轉(zhuǎn)減振器降低車內(nèi)2 階噪聲約8 dB(A),傳動(dòng)軸內(nèi)置動(dòng)力吸振器降低車內(nèi)2 階和4 階噪聲20 dB(A)以上,實(shí)車主觀評(píng)估改善明顯,達(dá)到可接受水平。 
分享到:
 
反對(duì) 0 舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
滬ICP備11026917號(hào)-25