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某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化

2021-08-13 05:55:01·  來源:汽車NVH之家  
 
摘要:針對某商用車發(fā)動機在低轉(zhuǎn)速1 100 r/min~1 600 r/min下,車內(nèi)存在較為嚴(yán)重的轟鳴聲問題,應(yīng)用Siemens公司的LMS Test.Lab軟件對問題車進行相關(guān)NVH性能測
摘要:針對某商用車發(fā)動機在低轉(zhuǎn)速1 100 r/min~1 600 r/min下,車內(nèi)存在較為嚴(yán)重的轟鳴聲問題,應(yīng)用Siemens公司的LMS Test.Lab軟件對問題車進行相關(guān)NVH性能測試,結(jié)合工作經(jīng)驗和動力學(xué)知識,初步判定頂棚對此轟鳴聲有一定的貢獻(xiàn).選用移動錘擊法對頂棚進行模態(tài)測試,合理布置加強筋提高頂棚剛度,避開頂棚頻率與發(fā)動機工作頻率共振.優(yōu)化后的試驗數(shù)據(jù)表明:與原狀態(tài)的頂棚相比,頂棚模態(tài)頻率有了顯著提高,除一階頻率外,其余振動頻率后移16 Hz以上,轟鳴轉(zhuǎn)速帶從 1 100 r/min~1 600 r/min 縮短到了 1 200 r/min~1 550 r/min,車內(nèi)轟鳴聲也得到了很好的改善,總體下降 5 dB(A).

引  言

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,現(xiàn)今私家車數(shù)目急劇上升,國內(nèi)汽車企業(yè)也是遍地開花.汽車技術(shù)的不斷推陳出新,零部件供應(yīng)商與主機廠之間的合作日益緊密,不同品牌汽車的使用性能和安全性能的差別越來越小,而外觀造型方面對消費者的吸引力也越來越弱.消費者在購買車輛時,越來越傾向于汽車的駕駛感受,比如行駛時車內(nèi)噪聲的大小,座椅、門窗的抖動問題,顧客的這種需求的變化迫使各整車廠紛紛轉(zhuǎn)移重心來研究如何提高乘用車的NVH(Noise Vibration and Harshness)性能[1],以此來提高自身在市場上的競爭力.近年來,車內(nèi)聲學(xué)品質(zhì)已成為汽車乘坐舒適性的最重要的指標(biāo)之一.汽車車身上含有大量的板殼結(jié)構(gòu)件,其中汽車的頂棚屬于剛度較低的薄板件,容易產(chǎn)生低頻振動,從而與發(fā)動機的諧次振動發(fā)生共鳴,放大車內(nèi)噪聲[2].

在汽車頂棚振動特性優(yōu)化問題上研究由來已久,周鋐等[1]通過在頂棚上布置聲子晶體來降低頂棚的振動強度.邢峰等[3]通過在頂棚嵌入壓電傳感器和制動器來對頂棚進行振動主動控制.宋俊等[4]通過在汽車頂棚布置阻尼片來削弱頂棚振動,降低車內(nèi)噪聲.所以對頂棚進行模態(tài)試驗是非常有必要的,確定頂棚的各項模態(tài)參數(shù),從而確定對頂棚的優(yōu)化方案,避開與發(fā)動機的耦合共振.

針對某商用車在低轉(zhuǎn)速 1 100 r/min~1 600 r/min 下,車內(nèi)轟鳴聲較嚴(yán)重的問題,采用 LMS.Test.Lab 軟件中的Impact Testing模塊對問題車的頂棚進行模態(tài)敲擊測試,通過力錘移動敲擊法對頂棚進行試驗,得出了原狀態(tài)的頂棚前四階固有頻率和固有陣型,并與發(fā)動機的諧次頻率進行對比.對頂棚進行優(yōu)化后,采用同樣的方法對頂棚進行模態(tài)測試,得出優(yōu)化后頂棚前四階固有頻率和固有陣型,對比原狀態(tài)和優(yōu)化后的頂棚頻響曲線以及噪聲曲線,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后車內(nèi)噪聲明顯得到改善;故確定此優(yōu)化方案在改善該問題車的NVH性能上是有一定的可行性.

1 共振的機理

通常來說汽車乘坐室是由很多薄壁板沖壓焊接組成的,車內(nèi)空氣形成了一個封閉腔室,封閉的氣體類似于一個彈性體,其具有自身的模態(tài),在NVH領(lǐng)域,這種模態(tài)被稱為聲腔模態(tài)[5].當(dāng)汽車發(fā)動后,空氣在車內(nèi)與車身會有許多的振動碰撞,當(dāng)彈性體的聲腔模態(tài)與車身的薄壁板構(gòu)件的某一階固有模態(tài)耦合時,就會引起聲腔振動效果的放大,進而引起乘客身體出現(xiàn)各種不適癥狀.也就是轟鳴(Boom)[6].

2 發(fā)動機諧次頻率

本問題車的發(fā)動機是直列四缸四沖程汽油發(fā)動機,基于發(fā)動機的工作原理,由該車發(fā)動機引起的各階振動頻率滿足下述公式[7]:

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化

式中:fk——發(fā)動機k的階振動頻率,n——發(fā)動機的轉(zhuǎn)速,k——振動階次數(shù)(通常取2,4,6,8,…)

該車發(fā)動機是在低轉(zhuǎn)速1 100 r/min~1 600 r/min的情況下,引起車內(nèi)轟鳴,通過上述公式可得出,發(fā)動機在該轉(zhuǎn)速帶的二階激勵頻率為 36.67 Hz~53.33 Hz,四階激勵頻率為 73.33 Hz~106.66 Hz.由工作經(jīng)驗結(jié)合理論分析,初步判斷可能是由于發(fā)動機諧次激勵頻率與頂棚的模態(tài)頻率耦合所致,為驗證判斷是否正確,對問題車的頂棚做模態(tài)測試.

3 整車噪聲振動試驗與數(shù)據(jù)分析

3.1 測試方案

在駕駛員右耳處以及后排右坐乘客左耳處放置2個聲學(xué)測量用的麥克風(fēng),在汽車頂棚對稱布置2個力學(xué)加速度傳感器,同時在頂棚上部布置有25個響應(yīng)點.就問題車進行數(shù)據(jù)采集分3步:首先,在N擋全油門緩加速、怠速AC/ON、怠速AC/OFF等工況模式下先做一個駐車主觀評價,問題車在發(fā)動機轉(zhuǎn)速處于1 100 r/min~1 600 r/min時,車內(nèi)有較大的轟鳴聲;其次,在某交通試驗場內(nèi),再對問題車進行路試客觀數(shù)據(jù)評價,主要測試工況有3^WOT,4^WOT,5^WOT全油門緩加速,測試發(fā)現(xiàn)跟駐車主觀評價一樣,同樣存在低轉(zhuǎn)速轟鳴聲;最后,再對汽車頂棚做模態(tài)敲擊試驗.測試完成后,對測試所得數(shù)據(jù)進行分析.

3.2 問題車頂棚原狀態(tài)測試
先就問題車處于原狀態(tài)時進行NVH的主觀評價,以及客觀數(shù)據(jù)評價,采用的是Siemens公司旗下的LMS測試設(shè)備,試驗采用LMS Test.Lab中Signature中的Signature Testing-Advanced模塊來獲取問題車的原狀態(tài)各項NVH參數(shù).經(jīng)過測試得出原狀態(tài)時頂棚的頻率響應(yīng)函數(shù)圖如圖1所示.

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化1
圖1 原狀態(tài)時頂棚的頻率響應(yīng)函數(shù)曲線圖
Fig.1 The FRF curve of the original vehicle ceiling

從圖1中,可以明顯的看到頂棚在28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz這 4 個位置有較為明顯的峰值,考慮這4個頻率是否為頂棚的固有模態(tài)頻率,故再對頂棚進行模態(tài)敲擊試驗.

模態(tài)敲擊試驗同樣選擇的是Siemens公司旗下的LMS測試設(shè)備,采用LMS Test.Lab中Structures Acquisition中的Impact Testing模塊來獲取問題車的原狀態(tài)頂棚模態(tài)參數(shù).測試布置如圖2所示.

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化2
圖2 頂棚原狀態(tài)測點分布圖
Fig.2 The entity distribution of the measuring point on the original vehicle ceiling

模態(tài)敲擊測試采用的是移動力錘法測試,頂棚下方布置有2個加速度傳感器,車內(nèi)布置有2個聲學(xué)麥克風(fēng),在頂棚上標(biāo)記有25個力錘敲擊點,依次使用力錘敲擊25個敲擊點,以此作為激勵源.每當(dāng)敲擊點有激勵輸入時,2個加速度傳感器和麥克風(fēng)就會記錄數(shù)據(jù).測試所得數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后,得到頂棚的前四階固有模態(tài)以及固有陣型如圖3所示.

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圖3 頂棚原狀態(tài)的陣型圖
Fig.3 The modal shapes of the original vehicle ceiling

整理數(shù)據(jù)得到表1:

表1 頂棚原狀態(tài)的前四階模態(tài)
Tab.1 The first 4 orders modal of the original vehicle ceiling
某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化4

表 1表明,頂棚的二階、三階、四階模態(tài)都處在發(fā)動機的二階頻率(36.67 Hz~53.33 Hz)之間,故驗證了之前的猜想:圖 1 中的 FRF 響應(yīng)曲線,頂棚在 28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz四個位置有較為明顯的峰值,是由于發(fā)動機的諧次頻率與頂棚模態(tài)耦合造成的.即發(fā)動機的二階振動頻率與頂棚的二階、三階、四階模態(tài)耦合,產(chǎn)生共振,是造成車內(nèi)轟鳴聲的原因.

3.3 頂棚優(yōu)化方案

轟鳴聲問題是由于模態(tài)耦合引起的,需要對頂棚進行模態(tài)剛度加強,使頂棚的二階、三階、四階模態(tài)頻率避開發(fā)動機的二階頻率,也就是采用避頻原則[8-9].而板的振動實際上都是由板的各階模態(tài)線性組合而成.降低板結(jié)構(gòu)的振動的辦法有增加阻尼、增加質(zhì)量和增加板的剛度.對一輛汽車而言,頂棚質(zhì)量不宜太厚,材料也很難更換,在頂棚上敷設(shè)阻尼層也不太實用,故對板進行剛度加強.工程上,提高板結(jié)構(gòu)剛度的方法大致有三種:將板做成階梯狀或者槽型、在板上面沖筋或做成曲面板以及在板上增加支撐結(jié)構(gòu).結(jié)合問題分析,汽車頂棚的優(yōu)化方案采取了在頂棚上沖筋來加強剛度.

3.4 頂棚優(yōu)化后的測試

頂棚沖筋實物如圖4所示.對頂棚進行剛度加強后,先對車進行駐車主觀評價,N擋全油門緩加速,發(fā)現(xiàn)此前的轟鳴聲較原狀態(tài)有明顯的削弱.再對頂棚做模態(tài)敲擊測試,驗證沖筋方案是否真實有效.測試依舊采用力錘移動錘擊法,在頂棚上部布置25個響應(yīng)點,采用LMS PolyMax方法來識別主要模態(tài)參數(shù),2個參考點加速度傳感器對稱分布,同時車內(nèi)布置有駕駛員右耳處麥克風(fēng)1個、以及后排最右側(cè)乘客左耳處麥克風(fēng)1個.

模態(tài)敲擊測試所得前四階陣型圖如如圖5所示.

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化5
圖4 加速度傳感器測點位置
Fig.4 The location of PCB acceleration sensor

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化6圖5 頂棚優(yōu)化后的振形圖
Fig.5 The modal shapes of the optimized vehicle ceiling

整理得頂棚優(yōu)化后的模態(tài)數(shù)據(jù)如表2所示:

表2 頂棚優(yōu)化后模態(tài)測試結(jié)果
Tab.2 The modal test results of the optimized vehicle ceilig
某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化7

從表1、表2頂棚的模態(tài)數(shù)據(jù)前后對比,可以看出頂棚經(jīng)過優(yōu)化后,頂棚的模態(tài)提升非常明顯.其一階模態(tài)頻率基本沒變,而當(dāng)前狀態(tài)二階模態(tài)較原狀態(tài)二階模態(tài)提高了16.38 Hz,已經(jīng)達(dá)到53.55 Hz.三階模態(tài)較原狀態(tài)三階模態(tài)提高了18.73 Hz,已經(jīng)達(dá)到63.91 Hz.四階模態(tài)較原狀態(tài)四階模態(tài)提高了18.36 Hz,已經(jīng)達(dá)到67.68 Hz.同時,各階模態(tài)的阻尼比都有所增加,這對降低汽車頂棚的振動也有一定的貢獻(xiàn).

從表2中同時可以看到,頂棚經(jīng)過加強后,其自身二階、三階、四階固有頻率都不會再與發(fā)動機的二階頻率(36.67 Hz~53.33 Hz)、四階頻率(73.33 Hz~106.66 Hz)耦合,實現(xiàn)了避頻的目的.說明此次頂棚優(yōu)化方案對提高模態(tài)是有效的.理論上車內(nèi)轟鳴聲應(yīng)該已經(jīng)沒有之前明顯,需要對問題車進一步進行路試測試,從客觀數(shù)據(jù)上驗證車內(nèi)噪聲是否得到改良.

依據(jù)原狀態(tài)的測試工況,對優(yōu)化頂棚后的車進行同樣的工況測試,測試所得頂棚優(yōu)化后模態(tài)的FRF曲線與原狀態(tài)FRF曲線對比如圖6所示.

某商用車低轉(zhuǎn)速時的頂棚NVH性能優(yōu)化8
圖6 頂棚優(yōu)化后與原狀態(tài)的FRF曲線對比圖
Fig.6 The FRF curve of optimized vehicle ceiling compared with original one

從圖6中可以清晰的看到,經(jīng)過優(yōu)化后的頂棚模態(tài)與發(fā)動機諧次頻率共振帶明顯往后移頻了,其原始狀態(tài)時,在 28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz 這四個位置有較為明顯的峰值,而優(yōu)化后,共振峰值處在了 29.98 Hz,54.43 Hz,64.00 Hz,68.76 Hz的位置,從而說明了在客觀數(shù)據(jù)上,對頂棚的優(yōu)化方案也是確實有效的,實現(xiàn)了移頻的目的,避開了與發(fā)動機諧次頻率的共振.

再進一步進行車內(nèi)噪聲的對比,如圖7所示.

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圖7 車內(nèi)噪聲對比
Fig.7 The vehicle interior noise comparison

從圖 7 中明顯可以看出,車內(nèi)轟鳴低轉(zhuǎn)速帶從 1 100 r/min~1 600 r/min 縮短到 1 200 r/min~1 550 r/min,同時,在 1 200 r/min 下,車內(nèi)噪聲從 70.00 dB(A)降低到 64.00 dB(A),在 1 550 r/min 時,噪聲從69.50 dB(A)降低到64.61 dB(A),噪聲降低效果比較明顯,再一次從客觀數(shù)據(jù)上驗證了頂棚優(yōu)化方案的可行性.

4 結(jié)論

針對某車型低轉(zhuǎn)速下車內(nèi)轟鳴聲較為嚴(yán)重的問題,通過主觀評價得到初步判定,再輔以客觀試驗測試數(shù)據(jù),確定問題是由于發(fā)動機二階頻率與頂棚模態(tài)頻率發(fā)生耦合,產(chǎn)生共振.結(jié)構(gòu)力學(xué)理論與實際工作經(jīng)驗相結(jié)合,以避頻原則為基礎(chǔ),考慮實際情況,對頂棚加上合適的強筋,進行剛度優(yōu)化,提高頂棚模態(tài),達(dá)到改善車內(nèi)噪聲的目的.可為同類型的汽車頂棚NVH性能優(yōu)化提供一定的參考性.

 
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