電驅(qū)減速箱 NVH 分析及優(yōu)化案例
電驅(qū)減速箱NVH分析及優(yōu)化案例
一、問題描述
某新能源整車NVH評價過程中,客戶抱怨電驅(qū)總成減速箱在加速工況1000—2000r/min和5000—8000r/min1級齒輪主階次存在嘯叫,滑行工況1000—4500r/min和5500—7000r/min1級齒輪主階次嘯叫。
二、激勵源優(yōu)化
1、提升重合度:優(yōu)化齒輪參數(shù)、降低模數(shù)、增加齒數(shù),采用“細(xì)高齒”設(shè)計,將端面重合度由1.801提升到1.821。同時,增大螺旋角,軸向重合度由3.12提升到4.187,嚙合的總重合度由原來的4.9提升到6,增加了嚙合的平穩(wěn)性,減小齒輪嚙入嚙出時產(chǎn)生的沖擊。
優(yōu)化重合度
2、減小錯位量:先通過調(diào)整1級從動齒輪宏觀結(jié)構(gòu),將其輪輻位置向左移動0.8,改善從動齒輪受載變形情況,優(yōu)化錯位量。在保證滑行工況錯位量基本無變化的情況下驅(qū)動工況錯位量由23μm降低到13μm。
優(yōu)化從動輪結(jié)構(gòu)
錯位量優(yōu)化結(jié)果
3、齒輪修形:齒輪的修形主要分為齒形和齒向修形,主要參數(shù)分別為齒形角度誤差fhα、齒形鼓形量Cα、齒向角度誤差fhβ、齒向鼓形量cβ,采用DOE的設(shè)計方法,針對fhα、Cα、fhβ、cβ在驅(qū)動工況分別采用5、2、3、4個水平進(jìn)行120個組合計算,滑行工況分別采用5、3、3、3個水平進(jìn)行135個組合計算。分別從120組和135組計算結(jié)果中選擇最優(yōu)的一組修形數(shù)據(jù),綜合錯位量優(yōu)化和微觀修形優(yōu)化后,傳遞誤差峰峰值PPTE優(yōu)化效果明顯。
齒輪微觀修形DOE水平
綜合錯位量優(yōu)化和微觀修形優(yōu)化后,傳遞誤差峰峰值PPTE優(yōu)化效果明顯。正驅(qū)工況在80Nm以下與原方案相當(dāng),但在80~360Nm PPTE(傳遞誤差峰值)有顯著降低,優(yōu)化最大處從0.395um降低到0.225um,滑行工況PPTE在-60N以下與原方案相當(dāng),從-60N到-260N下降明顯,優(yōu)化最大處從0.387um降低至0.223um。
傳遞誤差優(yōu)化結(jié)果
4.減小制造誤差:為了降低齒面加工紋路對NVH的影響(由于采用同一種精加工方式,零件的表面紋路趨勢更趨于相同,如果有幅值比較高或者相位與基圓螺旋角相近的波紋,即使零件齒輪精度檢測合格且沒有損壞,也有可能存在NVH問題),配對齒輪分別采用珩齒工藝和磨齒工藝,樣件加工完成后,對零件進(jìn)行常規(guī)齒輪精度檢測及波紋度拓?fù)錂z測,確保零件加工制造后成品零件齒輪精度符合圖紙要求,并關(guān)注波紋度結(jié)果,1級主階次低于0且在排名前10的波紋中未出現(xiàn)鬼階,零件的圖紙符合性確認(rèn)OK。
齒輪波紋度檢測結(jié)果
三、測試驗證
優(yōu)化前驅(qū)動工況和滑行工況1級齒輪主階次23階存在部分亮帶,加速工況1000~2000r/min和5000~8000r/min存在嘯叫,滑行工況1000~4500r/min和5500~7000r/min存在嘯叫,引起客戶抱怨。優(yōu)化后1級齒輪主階次25階得到明顯優(yōu)化,驅(qū)動及滑行工況亮帶消失,且從聲壓級可以看到降幅明顯,聲壓級最大優(yōu)化15dB,優(yōu)化效果顯著。
驅(qū)動工況優(yōu)化結(jié)果
滑行工況優(yōu)化結(jié)果
參考文獻(xiàn),倪振,《基于激勵源的電驅(qū)減速箱 NVH 分析及優(yōu)化》
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