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一款重卡驅(qū)動橋傳動效率提升設計優(yōu)化及驗證

2022-12-13 14:42:50·  來源:《汽車測試報告》  作者:段傳勝、陳夢  
 
摘要:該文通過對一款重卡驅(qū)動橋進行結(jié)構(gòu)設計與優(yōu)化,提升了傳動效率,降低了整車油耗,并對改進前后的驅(qū)動橋傳動效率及整車油耗做了試驗和對比測試,結(jié)果表明,中橋效率提升了1.72%,后橋效率提升了2.28%,整車油耗降低了1.5 L,在一定程度上有利于促進其他

摘要:該文通過對一款重卡驅(qū)動橋進行結(jié)構(gòu)設計與優(yōu)化,提升了傳動效率,降低了整車油耗,并對改進前后的驅(qū)動橋傳動效率及整車油耗做了試驗和對比測試,結(jié)果表明,中橋效率提升了1.72%,后橋效率提升了2.28%,整車油耗降低了1.5 L,在一定程度上有利于促進其他車型驅(qū)動橋傳動效率的提升。


關鍵詞:重卡驅(qū)動橋;傳動效率;設計優(yōu)化;試驗對比


作者簡介:

段傳勝,北京福田戴姆勒汽車有限公司工程師,研究方向為汽車驅(qū)動橋;

陳夢,北京福田戴姆勒汽車有限公司工程師,研究方向為汽車驅(qū)動橋。


驅(qū)動橋作為功率、能量傳動鏈的重要一環(huán),提升驅(qū)動橋傳動效率對降低能耗起著至關重要的作用。本文通過對驅(qū)動橋主減速器齒輪、軸承、油封設計進行優(yōu)化,降低轉(zhuǎn)動慣量,導入齒輪油及油液管理系統(tǒng),設計斷開提升機構(gòu)等方式,提升了驅(qū)動橋傳動效率,降低了整車燃油消耗[1-3]。


1 驅(qū)動橋傳動效率概念及影響因素


1.1 驅(qū)動橋傳動效率概念


驅(qū)動橋傳動效率η是指驅(qū)動橋的輸出功率Po與驅(qū)動橋的輸入功率Pi的比值,即η=Po/Pi,η越大,代表傳動效率越高,驅(qū)動橋能量消耗越少,驅(qū)動橋的具體構(gòu)成如圖1所示。


圖1 驅(qū)動橋的具體構(gòu)成


1.2 影響驅(qū)動橋傳動效率的因素


通過對驅(qū)動橋的傳遞路徑和功率消耗進行分析可知,影響傳動效率的主要因素為齒輪的嚙合精度、軸承齒輪摩擦副、轉(zhuǎn)動體轉(zhuǎn)動慣量、攪油功率損失等。


2 驅(qū)動橋傳動效率提升改進方案


2.1驅(qū)動橋傳動效率提升改進方案


根據(jù)驅(qū)動橋傳動效率的影響因素,從以下3個方面對驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化設計。


2.1.1提升精度,降低摩擦阻力


將雙曲線齒輪的齒輪精度由8級提升至7級,增加表面光潔度,同時對齒輪進行修形,使其接觸面積增大,減小齒輪副嚙合的傳動誤差,增加重疊系數(shù),使傳動更加平穩(wěn)。原材料采用高純度的低淬透性鋼材,并利用熱處理工藝進行優(yōu)化:100%壓淬,每批料盤都開展平面度檢測[4-5]。


低摩擦軸承的精度由P0級提高到P6級。優(yōu)化軸承粗糙度,內(nèi)圈滾道粗糙度、滾子外徑粗糙度由0.16μm提升至0.1 μm,外圈滾道粗糙度由0.2 μm提升至0.125 μm,滾子球基面粗糙度由0.32 μm提升至0.25 μm,內(nèi)圈大擋邊粗糙度由0.4 μm提升至0.2 μm。工作面型線柔性過渡,優(yōu)化了工作面凸度的位置和形狀、對數(shù)曲線及內(nèi)圈大擋邊與滾動體接觸面積。


采用低摩擦油封。在對橡膠密煉時增加低摩擦添加劑,優(yōu)化唇口結(jié)構(gòu),降低抱軸力。本方案采用的是氟橡膠,其具有耐老化、耐熱、耐油特征,幾乎適用于所有的潤滑油、燃料油,在含極壓添加劑的油中不易硬化,同時在油封密煉時增加了一種低摩擦系數(shù)添加劑,以增強橡膠的硬度。同時,還優(yōu)化了骨架唇形,腰部細,追隨性好,剛度高,同軸度好,抱軸力更小。


采用雙聯(lián)橋中橋斷開、后橋提升技術:在常規(guī)中橋總成主減速器的基礎上增加動力分離裝置,在常規(guī)后橋總成主減速器的基礎上增加提升裝置,在車輛半載或空載時通過提升后橋降低滾阻,通過斷開中后橋減少傳動鏈。工作原理為:動力分離裝置不充氣時,滑動嚙合套在回位彈簧的作用下與主動圓柱齒輪分離,主動圓柱齒輪不工作,后貫通軸無動力輸出,動力分離裝置充氣時,通過拔叉將滑動嚙合套與主動圓柱齒輪接合,將動力傳遞至后貫通軸。


2.1.2優(yōu)化齒輪油及管理系統(tǒng)


通過潤滑及平衡油溫試驗,重新優(yōu)化車橋加油量,中后橋分別減少1 L油量,以減少齒輪攪油功率損失。通過對道路載荷譜、坡度的數(shù)據(jù)進行分析,模擬驅(qū)動橋在整車工況下的姿態(tài)角,在保證齒輪、軸承充分潤滑,達到油面設計要求的情況下,在實驗室進行模擬試驗。優(yōu)化后的結(jié)果表明:中橋總成主減速器和后橋總成主減速器都可以減少1 L油量,減少了齒輪攪油功率損失[6-8]。


采用從動齒輪擋油罩結(jié)構(gòu),實現(xiàn)油液分離,減少齒輪攪油功率損失。在橋殼與主減速器運行的腔體內(nèi),增加一款擋油罩,將其安裝在橋殼上,通過螺栓進行連接,在擋油罩底部設計一個圓孔(圖2),當齒輪在轉(zhuǎn)動時,改進前需要攪動整個橋殼主減腔體下半部分的齒輪油,改進后,只需攪動擋油罩內(nèi)部的齒輪油,就可減少攪油功率損失。同時,齒輪油可通過圓孔進行腔體內(nèi)外轉(zhuǎn)換,以免油溫過高。


圖2 驅(qū)動橋齒輪擋油罩


采用高性能低黏度齒輪油,由GL-5 85W-90改為SAE 75W-85,降低攪油力。齒輪油是在齒與齒之間的接觸面上的,它能夠形成連續(xù)堅韌的油膜,同時也具備高油性,可使傳動機件之間維持有韌性的邊界油層,以免傳動機件受到磨損,可預防擦傷。此外,齒輪油還具備良好的粘溫特性,這樣可以保證動力傳動機構(gòu)的摩擦損耗較小,減少齒輪攪油損失[9]。


2.1.3降低轉(zhuǎn)動慣量


差殼被齒一體化激光焊接可實現(xiàn)降重10 kg。改進前的左差速器殼、右差速器殼與從動錐齒輪是三明治式通過螺栓連接的分體結(jié)構(gòu),重量大約是95 kg,改進后的左差速器殼與從動錐齒輪整體鍛造成型,然后與右差速器殼連接,重量大約是85 kg,整個過程減少了左差速器殼與從動錐齒輪重疊部分的質(zhì)量,共實現(xiàn)降重10 kg,降低了轉(zhuǎn)動慣量。


將某油潤滑免維護輪端改為脂潤滑免維護輪端結(jié)構(gòu),減小了軸承跨距,實現(xiàn)了降重30 kg。改進前使用的是某油潤滑免維護輪端,由于結(jié)構(gòu)限制,油潤滑免維護輪端的輪轂內(nèi)軸承和外軸承中間由一個軸承隔套隔開,軸承跨距為147.5 mm,使得橋殼軸管、輪轂、半軸的軸向長度比較大,因此質(zhì)量較重。改為脂潤滑免維護輪端后,輪轂內(nèi)外軸承無需用軸承隔套隔開,軸承跨距只有62.9 mm,使得橋殼軸管、輪轂、半軸的軸向長度比較小,因此質(zhì)量較輕,共實現(xiàn)降重30 kg,降低了轉(zhuǎn)動慣量[10]。


3 驅(qū)動橋傳動效率試驗測試對比


3.1 傳動效率測試方法


模擬整車運行工況,在車橋輸入端加載不同的輸入扭矩和輸入轉(zhuǎn)速,計算出相應的輸入功率Pi,同時通過試驗傳感器讀出輸出扭矩、輸出轉(zhuǎn)速和輸出功率Po,計算出傳動效率η=Po/Pi,根據(jù)道路載荷譜,設定出n個不同輸入扭矩和轉(zhuǎn)速在整車運行過程中的占比(f1,f2,f3......fn),最后對每個不同的輸入扭矩轉(zhuǎn)速進行加權(quán)平均計算出綜合傳動效率值η=(η1×f1+η2×f2+η3×f3+ηn×fn)/n,如表1所示。


表1 傳動效率測試方法


3.2 改進前傳動效率試驗測試


根據(jù)傳動效率測試方法,分別對中后橋傳動效率改進前和改進后進行了測試,結(jié)果如下:


第一,對中橋總成傳動效率進行試驗,選取2件性能、型號完全一致的中橋樣品,分別對其進行編號:中橋2500005-A(改進前)、中橋2500005-B(改進后)。對2件中橋樣品輸入轉(zhuǎn)速和輸入扭矩分別賦值:140、210;400、280;400、1000;680、320;680、1320;950、450;950、1150;1080、150;1080、1100,分析得出改進前后的中橋總成傳動效率分別為94.97、96.69。


第二,根據(jù)傳動效率測試方法,對改進后的中后橋傳動效率進行測試,選取2件性能、型號完全一致的后橋樣品,分別對其進行編號:后橋2400005-A(改進前)、后橋2400005-B(改進后)。對2件后橋樣品輸入轉(zhuǎn)速和輸入扭矩分別賦值:140、210;400、280;400、1000;680、320;680、1320;950、450;950、1150;1080、150;1080、1100,分析得出后橋總成傳動效率改進前后分別為95.24、97.52。


3.3 傳動效率測試結(jié)果對比


根據(jù)試驗結(jié)果得出,中橋傳動效率提升了1.72%,后橋傳動效率提升了2.28%,如表2所示。


表2 傳動效率測試結(jié)果對比


4 整車油耗試驗測試對比


為進一步分析驅(qū)動橋傳動效率對整車油耗的影響,在整車轉(zhuǎn)鼓試驗臺進行了油耗測試,為確保油耗試驗結(jié)果準確可靠,嚴格控制了試驗邊界條件和試驗程序,包括環(huán)境溫度、輪胎壓力、暖機方式、制動方式、速度分配等,最終保證只有驅(qū)動橋是變量[11-12]。結(jié)果顯示,裝改前驅(qū)動橋的整車百公里油耗是30.2 L,裝改后驅(qū)動橋的整車百公里油耗是28.7 L,整車百公里油耗降低了1.5 L。


5 結(jié)束語


經(jīng)過一系列驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)設計優(yōu)化及試驗驗證,結(jié)果表明相關措施是切實可行的,為后續(xù)其他車橋平臺傳動效率的提升提供了借鑒與參考。當然,改進與優(yōu)化是無止境的,本文也存在很多未考慮到的方面,例如零偏置錐齒輪、精準潤滑限流技術等,這也是筆者后續(xù)的研究方向。




參考文獻:

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