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基于轉(zhuǎn)速波動(dòng)控制的車內(nèi)與電機(jī) NVH 分析優(yōu)化

2024-06-14 11:03:33·  來源:汽車NVH云講堂  
 

摘要:電機(jī)控制策略的調(diào)整對(duì)電動(dòng)車 NVH 性能存在不同程度的影響,本文主要通過對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)產(chǎn)生的因素進(jìn)行分析,同時(shí)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)控制策略層面進(jìn)行優(yōu)化袁,從而達(dá)到優(yōu)化電驅(qū)系統(tǒng)與車內(nèi) NVH 的目的,為解決相似問題提供了一定的借鑒意義.


關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)速波動(dòng);振動(dòng)噪聲;電控制策略


0 引言


電動(dòng)汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展,為消費(fèi)者提供了更加多樣的選擇,作為最直觀的駕駛體驗(yàn),電動(dòng)汽 車 的 NVH (即 Noise 噪 聲 、Vibration 振動(dòng)和 Harshness 聲振粗糙度,通俗來講即為不平順性)仍然是許多消費(fèi)者購(gòu)買的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一,而作為電車驅(qū)動(dòng)的核心之永磁同步電機(jī)(PMSM)因具有高轉(zhuǎn)矩、高慣性比、結(jié)構(gòu)可靠、控制性能優(yōu)良及運(yùn)轉(zhuǎn)效率高效等優(yōu)點(diǎn),從而廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車領(lǐng)域等許多工業(yè)領(lǐng)域,同時(shí)永磁同步電機(jī)由于轉(zhuǎn)速 \ 轉(zhuǎn)矩的不正常脈動(dòng)是產(chǎn)生電磁噪聲與振動(dòng)的主要原因,較為高頻的電磁噪聲,在行駛過程中易使人產(chǎn)生不適感,同時(shí)電機(jī)的轉(zhuǎn)速 \ 轉(zhuǎn)距的脈動(dòng),還會(huì)使電機(jī)內(nèi)部損耗加劇,從而縮短電機(jī)的使用壽命。


本文主要以某純電動(dòng)汽車為例,通過對(duì)加速工況過程中車內(nèi)駕駛員內(nèi)耳存在的高頻噪聲與電機(jī)本體振動(dòng)過大問題進(jìn)行排查,確定電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)為引發(fā)電機(jī)本體振動(dòng)過大與車內(nèi)駕駛員高頻噪聲的主要因素。


1 問題描述


某樣車采用后置后驅(qū)電驅(qū)方式,主要采用永磁同步無刷電機(jī),在加速過程中存在的以下兩個(gè)問題點(diǎn)。


①駕駛員內(nèi)耳存在 1100Hz 以上寬頻噪聲,3000rpm以上最為明顯;主觀感受較差。


②電機(jī)本體振動(dòng)過大,主要表現(xiàn)為 5000 轉(zhuǎn)以上高轉(zhuǎn)速段。


通過測(cè)試測(cè)的駕駛員內(nèi)耳加速噪聲如下 colormap 圖1 所示,同時(shí)電機(jī)本體振動(dòng)測(cè)點(diǎn)如圖 1 所示。


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1.1 問題診斷


為進(jìn)一步對(duì)兩個(gè)主要問題點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別分析,對(duì)樣車電驅(qū)系統(tǒng)本體振動(dòng)噪聲進(jìn)行測(cè)試分析,同時(shí)采用 CAN 線,進(jìn)行轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩信號(hào)的提取。


在整車半消聲室環(huán)境下,進(jìn)行對(duì)整車狀態(tài)下的振動(dòng)噪聲布點(diǎn),如圖 2 所示。


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 通過對(duì)圖 3 分析可以看出電機(jī)振動(dòng)總級(jí)整體偏大的原因主要為 32 階次的貢獻(xiàn),而對(duì)于極對(duì)數(shù)為 4 對(duì)的驅(qū)動(dòng)電機(jī),32 階問題的根源為電機(jī)本體內(nèi)部的影響。


通過對(duì)比減速器本體噪聲可以看出,減速器存在的明顯 1100Hz 寬頻噪聲是引起駕駛員內(nèi)耳噪聲問題的主要原因。


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同時(shí)對(duì)整車狀態(tài)下的電機(jī)轉(zhuǎn)速輸出信息進(jìn)行提取,具體提取信息如圖 5 所示,由圖可知,整車加速過程中,電機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)在 3500rpm 以上存在較為明顯的線性波動(dòng),波動(dòng)幅值達(dá)到依100rpm,超出一般電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)水平,同時(shí)結(jié)合測(cè)的振動(dòng)噪聲結(jié)果,推測(cè)為電驅(qū)系統(tǒng)殼體模態(tài)共振與轉(zhuǎn)速波動(dòng)過大是引起電驅(qū)系統(tǒng)本體振動(dòng)過大與車內(nèi)駕駛員內(nèi)耳寬頻噪聲的主要原因。


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1.2 殼體模態(tài)問題確認(rèn)


針對(duì)殼體模態(tài)可能引起的共振問題,以整車方向?yàn)榛鶞?zhǔn),建立電驅(qū)系統(tǒng)的模態(tài)陣型,測(cè)的結(jié)果如圖 6 所示;可以看出電驅(qū)系統(tǒng)的一階模態(tài)為 1509Hz,高于問題頻率所處區(qū)間,排除殼體模態(tài)對(duì)其本身的影響,因此可以推測(cè)轉(zhuǎn)速波動(dòng)為主要影響因素。


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2 PMSM 轉(zhuǎn)速波動(dòng)的影響因素及優(yōu)化


2.1 PMSM 中轉(zhuǎn)速波動(dòng)的影響因素


①磁鏈諧波的因素,理想狀態(tài)下的 PMSM 物理模型,永磁體磁場(chǎng)在空間中為正弦分布,但在實(shí)際生產(chǎn)中,由于電機(jī)內(nèi)部定子開槽、磁路不對(duì)稱等制作工藝限制的影響,永磁磁場(chǎng)難以以較為理想的正弦分布。


②死區(qū)效應(yīng)的因素。在 PMSM 驅(qū)動(dòng)體系中,為了防止在同一向橋臂的兩只開關(guān)管發(fā)生直通短路現(xiàn)象,會(huì)在其開通與斷開的空檔時(shí)候增加一段的死區(qū)時(shí)候,因此而引發(fā)的死區(qū)效應(yīng)會(huì)使逆變器輸出電流波形畸變,造成輸出電流的基波份量減少,從而引起轉(zhuǎn)速的波動(dòng)現(xiàn)象。


③檢查誤差方面。在電流傳感器的檢測(cè)過程中,由于直流偏置、原件零飄或變壓器的測(cè)量存在的正交等誤差,在很大程度上會(huì)影響電流轉(zhuǎn)矩的計(jì)算精度,使電機(jī)產(chǎn)生檢測(cè)轉(zhuǎn)矩 \ 轉(zhuǎn)速脈動(dòng)。


2.2 PMSM 轉(zhuǎn)速波動(dòng)的優(yōu)化控制


因此為改善因轉(zhuǎn)速波動(dòng)導(dǎo)致的加速過程中的 電驅(qū)系統(tǒng)與車 內(nèi)駕 駛 員NVH 問題,對(duì)電機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,主要優(yōu)化策略為:淤增加抗轉(zhuǎn)速抖動(dòng)功能,扭矩主動(dòng)抑制消除轉(zhuǎn)速波動(dòng);于修改底層電流設(shè)定值查表函數(shù),優(yōu)化輸出電流的平滑性;盂增加應(yīng)用層轉(zhuǎn)速濾波處理。


方案 1 中,對(duì)電機(jī)控制策略進(jìn)行了優(yōu)化,利用濾波對(duì)各個(gè)主要頻次轉(zhuǎn)速波動(dòng)分量進(jìn)行估算,同時(shí)將轉(zhuǎn)速波動(dòng)分量與 PI 控制器并聯(lián),嵌入值轉(zhuǎn)速控制環(huán)中,根據(jù)系統(tǒng)對(duì)周期性擾動(dòng)轉(zhuǎn)速的衰減程度,進(jìn)行比例增益補(bǔ)償[7],從而起到抑制周期性轉(zhuǎn)矩?cái)_動(dòng)的效果;


方案 2 中,通過修改電流底層的設(shè)定查表函數(shù),消除鋸齒狀的波形,使輸出的電流波形更為光滑;


方案 3 中,通過對(duì)應(yīng)用層軟件條用轉(zhuǎn)速值時(shí)多增加平均濾波算法,從而使轉(zhuǎn)速波動(dòng)更為平滑。


通過以上優(yōu)化,對(duì)基于 CAN 總線協(xié)議中的電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行分析,對(duì)比結(jié)果如圖 7 所示,可以看出,電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)由依100rpm 至基本消失,波動(dòng)現(xiàn)象基本消除。


電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)優(yōu)化后,對(duì)整車狀態(tài)下的電驅(qū)系統(tǒng)關(guān)注點(diǎn)位置(電機(jī)前振動(dòng)、減速器噪聲)與車內(nèi)駕駛員內(nèi)耳進(jìn)行測(cè)試分析,優(yōu)化前后如圖 8 所示。

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 由同步測(cè)的電機(jī)噪聲可以看出,colormap 圖 a 中 32階次明顯消除后,電機(jī)本體振動(dòng)總級(jí)(圖 b)在 5000rpm 以上整體明顯降低,基本處于目標(biāo)線以內(nèi),減速器在 1100Hz存在的寬頻噪聲同樣存在較為明顯的改善(如圖 c),對(duì)應(yīng)車內(nèi)駕駛員內(nèi)耳噪聲(如圖 d),問題寬頻則完全消除。


同時(shí)結(jié)合電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)優(yōu)化前后對(duì)比可以看出,在加速工況下,在轉(zhuǎn)速達(dá)到 3000rpm 以上后存在的異常波動(dòng)是引起電驅(qū)系統(tǒng)與車內(nèi) NVH 較差的主要因素。


3 小結(jié)


電驅(qū)系統(tǒng)中的電機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)與轉(zhuǎn)矩波動(dòng)均會(huì)給電機(jī)本體與車內(nèi)帶來明顯的 NVH 問題,本文章主要從控制策略上,通過扭矩主動(dòng)抑制消除轉(zhuǎn)速波動(dòng)、修改底層電流設(shè)定值查表函數(shù),優(yōu)化輸出電流的平滑性以及增加應(yīng)用層轉(zhuǎn)速濾波處理等綜合措施,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)與車內(nèi)NVH 的優(yōu)化,一種優(yōu)化,同時(shí)解決兩個(gè)問題點(diǎn),為電動(dòng)汽車整車開發(fā)過程中同類問題提供了一種思路和方向。


作者:李?yuàn)W飛 孫健穎 張寧 杭亞朋

作者單位:(中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司,天津 300300)

來源:內(nèi)燃機(jī)與配件

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