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某電動(dòng)汽車起步?jīng)_擊和抖動(dòng)測試分析

2020-06-29 00:13:37·  來源:《汽車實(shí)用技術(shù)》  作者:王朝建,肖揚(yáng) 湖南智點(diǎn)智能新能源汽車有限公司  
 
摘 要:某電動(dòng)汽車(以下簡稱某車型)D檔起步時(shí)先有沖擊現(xiàn)象后伴隨整車抖動(dòng),嚴(yán)重影響車輛的駕乘舒適性。文章基于某主機(jī)廠在研車型存在的該問題進(jìn)行測試分析,通
摘 要:某電動(dòng)汽車(以下簡稱“某車型”)D檔起步時(shí)先有沖擊現(xiàn)象后伴隨整車抖動(dòng),嚴(yán)重影響車輛的駕乘舒適性。文章基于某主機(jī)廠在研車型存在的該問題進(jìn)行測試分析,通過對(duì)振動(dòng)信號(hào)的colormap進(jìn)行分析,分析出傳動(dòng)系齒間間隙是導(dǎo)致沖擊的原因,電機(jī)的階次振動(dòng)是導(dǎo)致起步抖動(dòng)的主要原因;通過對(duì)比該車型與標(biāo)桿車的扭矩變化曲線,提出后續(xù)優(yōu)化標(biāo)定方案。文章研究為電動(dòng)汽車起步抖動(dòng)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供依據(jù),對(duì)整車NVH性能提升有重要意義。

文章通過對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)本體、方向盤及座椅導(dǎo)軌振動(dòng)進(jìn)行測試,通過試驗(yàn)手段分析起步抖動(dòng)產(chǎn)生的原因,對(duì)整車NVH性能開發(fā)過程中VCU、MCU程序設(shè)計(jì)及驅(qū)動(dòng)電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義。

1 起步抖動(dòng)測試

1.1 測試設(shè)備


本次試驗(yàn)借助LMS Test.lab數(shù)采前端及分析軟件、CAN線、三向振動(dòng)加速度傳感器等附件完成。依據(jù)汽車行業(yè)針對(duì)整車振動(dòng)問題的常規(guī)測試方法對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)本體、方向盤、座椅導(dǎo)軌位置進(jìn)行振動(dòng)測試。

1.2 測試方案

通過對(duì)該車起步?jīng)_擊和抖動(dòng)問題進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),結(jié)合振動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理及現(xiàn)有的試驗(yàn)設(shè)備情況,制定如下測試方案:

(1)原狀態(tài)車輛N檔,踩住剎車,掛D檔,松開剎車起步測試;

(2)控制扭矩:電機(jī)施加2Nm預(yù)扭矩起步測試;

(3)標(biāo)桿車起步測試;

(4)優(yōu)化后驅(qū)動(dòng)電機(jī)樣機(jī)測試。

1.3 數(shù)據(jù)記錄與振動(dòng)分析軟件

測量時(shí),振動(dòng)信號(hào)通過三向振動(dòng)加速度傳感器采集,扭矩信號(hào)、車速、轉(zhuǎn)速等信號(hào)通過 CAN線讀取,采集到的信號(hào)傳輸?shù)綌?shù)采前端,借助其完成振動(dòng)信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換;采集到的振動(dòng)和扭矩、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)使用LMS Test.lab分析軟件進(jìn)行處理,通過該軟件分析,最終獲取振動(dòng)colormap圖、扭矩變化曲線、轉(zhuǎn)速曲線等。

2 測試數(shù)據(jù)分析

2.1 原狀態(tài)D檔起步測試數(shù)據(jù)分析


圖1, D擋起步時(shí)先有沖擊現(xiàn)象后伴隨整車抖動(dòng)現(xiàn)象。圖2,電機(jī)剛剛輸出扭矩時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速、車速會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)較大峰值波動(dòng),對(duì)應(yīng)圖1中的第一次沖擊。可能的原因:(1)懸置限位不足;(2)傳動(dòng)系齒間間隙影響,傳動(dòng)系正轉(zhuǎn)消除間隙后碰撞回彈,然后再次正轉(zhuǎn)嚙合,所以是兩個(gè)波峰,4.16s瞬時(shí)有負(fù)轉(zhuǎn)速,證明是回彈。

針對(duì)可能原因(1),Tip in/Tip out 工況,主觀評(píng)價(jià)無動(dòng)總沖擊現(xiàn)象,判斷非懸置剛度問題;針對(duì)可能原因(2),施加2Nm的預(yù)扭矩進(jìn)行驗(yàn)證,以消除傳動(dòng)系齒間間隙影響。


圖1 原狀態(tài)座椅導(dǎo)軌振動(dòng)colormap圖


圖2 電機(jī)輸出扭矩、電機(jī)轉(zhuǎn)速、車速變曲線

從圖2可以看出,達(dá)到蠕行最大扭矩25Nm后,電機(jī)轉(zhuǎn)速、車速有明顯波動(dòng),對(duì)應(yīng)colormap圖上約13Hz的振動(dòng)。抖動(dòng)時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速為20~80r/min ,對(duì)應(yīng)傳動(dòng)軸萬向節(jié)3階頻率0.13~0.52Hz,可以排除傳動(dòng)軸模態(tài)影響??赡艿脑颍海?)懸架模態(tài)影響;(2)動(dòng)總剛體模態(tài)影響,恒扭矩輸出時(shí),初步判定為負(fù)載的變化導(dǎo)致反作用于電機(jī)扭矩變化,激勵(lì)起剛體模態(tài)。

針對(duì)可能原因(1),起步時(shí)車速較低,路面激勵(lì)不足以激勵(lì)懸架振動(dòng),排除懸架模態(tài)影響;針對(duì)可能原因(2),測試動(dòng)力總成剛體模態(tài),存在12.9Hz模態(tài)。

2.2 電機(jī)施加2Nm預(yù)扭矩起步測試分析

圖3,電機(jī)施加2Nm的預(yù)扭矩后,針對(duì)第一次沖擊現(xiàn)象,沖擊幅值有明顯降低(圖3左邊第一個(gè)框中區(qū)域),且主觀感受上有明顯改善。但,車內(nèi)抖動(dòng)問題依然存在,且頻率約在13Hz(圖3左邊第二個(gè)框中區(qū)域)。


圖3 施加2Nm預(yù)扭矩座椅電機(jī)本體振動(dòng)colormop圖


圖4 施加2Nm預(yù)扭矩電機(jī)輸出扭矩、電機(jī)轉(zhuǎn)速、座椅導(dǎo)軌振動(dòng)曲線

圖4,上圖為施加2Nm預(yù)扭矩測試數(shù)據(jù),下圖為施加2Nm預(yù)扭矩測試數(shù)據(jù),對(duì)比可知施加 2NM 預(yù)扭矩后,轉(zhuǎn)速波動(dòng)的第一個(gè)峰值消失,證明轉(zhuǎn)速波動(dòng)是由傳動(dòng)系齒間間隙導(dǎo)致的。

2.3 標(biāo)桿車起步測試分析

圖5為標(biāo)桿車D擋起步工況電機(jī)本體振動(dòng)測試數(shù)據(jù),從圖中可以看出標(biāo)桿車電機(jī)本體振動(dòng)無明顯階次,且主觀感受上標(biāo)桿車也不存在起步抖動(dòng)現(xiàn)象。


圖5 標(biāo)桿車起步工況電機(jī)本體振動(dòng)colormap圖

2.4 優(yōu)化后驅(qū)動(dòng)電機(jī)樣機(jī)起步測試分析

將優(yōu)化后樣機(jī)搭載在同一輛車上進(jìn)行驗(yàn)證。測試過程中除電機(jī)施加2Nm預(yù)扭矩外,VCU和MCU程序標(biāo)定版本同2.1測試工況,測試結(jié)果見圖6所示。


圖6 更換優(yōu)化后電機(jī)座椅導(dǎo)軌、電機(jī)、減速器本體振動(dòng)colormap圖

測試結(jié)果表明,電機(jī)本體無24階振動(dòng),主觀感受起步過程車內(nèi)無抖動(dòng)現(xiàn)象。

3 優(yōu)化方案

3.1 扭矩標(biāo)定優(yōu)化


3.1.1 起步?jīng)_擊優(yōu)化

電機(jī)施加預(yù)扭矩對(duì)起步?jīng)_擊有明顯改善,建議后期標(biāo)定增加預(yù)扭矩。

3.1.2 起步抖動(dòng)優(yōu)化

圖7上圖為標(biāo)桿車相電流曲線,下圖為某車型電機(jī)輸出扭矩。起步時(shí)大的扭矩變化會(huì)造成抖動(dòng)現(xiàn)象,由于標(biāo)桿車無起步抖動(dòng)現(xiàn)象,故,后續(xù)建議參考標(biāo)桿車的起步標(biāo)定策略。


圖7 標(biāo)桿車相電流及某車型扭矩變化曲線

目前,抑制純電動(dòng)汽車起步抖動(dòng),主要增加力矩平滑環(huán)節(jié),使電機(jī)輸出力矩以一定的步長逼近期望力矩,通過限制電機(jī)輸出扭矩瞬間跳變的步長,減小電機(jī)輸出力矩對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)的沖擊,將電機(jī)輸出階躍狀態(tài)的扭矩轉(zhuǎn)換成斜坡狀態(tài)的扭矩,使起步抖動(dòng)現(xiàn)象得到改善。

在前期調(diào)試MCU控制程序的基礎(chǔ)上,通過增大電流環(huán)增益PI系數(shù)及轉(zhuǎn)矩指令濾波時(shí)間,亦可提高整車的平順性。

3.2 電機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

針對(duì)起步抖動(dòng)問題,供應(yīng)商對(duì)電機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化:(1)定、轉(zhuǎn)子軸向長度縮短;(2)減小軸向氣隙不均勻度;(3)繞組改為短距,減小氣隙諧波磁密。驗(yàn)證結(jié)果表明本次對(duì)電機(jī)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進(jìn)對(duì)起步抖動(dòng)有明顯改善效果。

4 結(jié)論

文章依托某車型起步?jīng)_擊和抖動(dòng)問題,依據(jù)汽車行業(yè)針對(duì)整車振動(dòng)問題的常規(guī)測試方法進(jìn)行測試分析,結(jié)合振動(dòng)傳遞路徑、電機(jī)輸出扭矩控制策略、排除關(guān)聯(lián)部件影響、對(duì)比分析法設(shè)計(jì)試驗(yàn)程序。然后通過對(duì)測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,確定產(chǎn)生沖擊的原因?yàn)閭鲃?dòng)系齒間間隙過大;產(chǎn)生整車抖動(dòng)的原因?yàn)殡姍C(jī)24階激勵(lì),激發(fā)起約13Hz的動(dòng)力總成剛體模態(tài)。文章對(duì)解決純電動(dòng)汽車起步?jīng)_擊和抖動(dòng)問題有重要借鑒意義。 
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