某后驅(qū)車型傳動系統(tǒng)引起車內(nèi)轟鳴的問題研究
針對某后驅(qū)車型5擋加速下異常明顯的車內(nèi)轟鳴問題,以整車為研究對象,基于主觀評價和LMS_Test.Lab測試系統(tǒng)測試該車的NVH數(shù)據(jù),分析噪聲頻譜,確定問題階次,判斷為傳動系旋轉(zhuǎn)件的動不平衡問題,優(yōu)化主齒法蘭的動不平衡量。實驗工況下的結(jié)果表明:優(yōu)化后車內(nèi)噪聲和傳動軸一階聲壓降低明顯,效果十分理想,成功解決了該車的車內(nèi)轟鳴問題。
0 引言
加速情況下,特別是高速行駛時,車內(nèi)的轟鳴影響駕乘的舒適性,甚至讓駕乘人員難以接受,所以車輛開發(fā)過程需要避免這種情況或降低車內(nèi)轟鳴噪聲。
某前置后驅(qū)車在開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn),5擋加速行駛時,后排從發(fā)動機轉(zhuǎn)速1 800 r/min附近,中排從發(fā)動機轉(zhuǎn)速2 600 r/min附近,前排從發(fā)動機轉(zhuǎn)速2 800 r/min附近,主觀感受車內(nèi)有壓迫耳膜的轟鳴聲,后排比前排和中排更明顯,且轟鳴聲隨著速度的增加而越顯著。
1 轟鳴聲的測試與分析
利用LMS振動噪音測試設(shè)備在車輛前、中、后排座椅位置布置麥克風(fēng),采集噪聲數(shù)據(jù),如圖1所示。
圖2為5擋POT工況下,車內(nèi)前、中、后排噪聲頻譜圖。若以傳動軸轉(zhuǎn)速頻率作為基頻,可見傳動軸一階階次噪音(1階)的聲壓比較顯著,且回放聲音和主觀評價一致。
將傳動軸一階階次噪聲曲線提取 (如圖3所示),可見傳動軸一階階次噪聲在前排 (紅色虛線)從發(fā)動機轉(zhuǎn)速2 800 r/min附近開始陡升,中排 (綠色虛線)從發(fā)動機轉(zhuǎn)速2 600 r/min附近陡升,后排 (藍色虛線)約從發(fā)動機轉(zhuǎn)速1 800 r/min開始陡升,并且直逼車內(nèi)前、中、后排總聲壓,與車內(nèi)轟鳴聲的主觀感受一致。

圖1 麥克風(fēng)布置圖

圖2 車內(nèi)前中后排噪聲頻譜圖

圖3 傳動軸一階噪聲和車內(nèi)總聲壓圖
根據(jù)上述測試結(jié)果和工程經(jīng)驗,懷疑由傳動軸或與之相連的旋轉(zhuǎn)件一階不平衡引起。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),傳動軸有嚴格的動不平衡檢測與控制,但主減速器的主齒法蘭未進行動不平衡量控制。
2 基于動不平衡的問題分析及優(yōu)化
不平衡量是轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力所引起的振動力。動不平衡表現(xiàn)在中心主慣性軸與旋轉(zhuǎn)軸線不重合,通常既不相交也不平行,動不平衡量可以由兩個垂直于軸線的平面等效不平衡矢量給出[1,2]。動不平衡產(chǎn)生的原因主要有設(shè)計、生產(chǎn)加工誤差、材料質(zhì)量不均勻及裝配誤差等。動不平衡導(dǎo)致車內(nèi)產(chǎn)生轟鳴聲的發(fā)生機理:動不平衡量在旋轉(zhuǎn)時,產(chǎn)生離心力或力矩而形成激振力,激振力隨轉(zhuǎn)速提高而增大,通過主減、中間支撐、懸架件等傳遞到車身,讓人感受到地板振動、車內(nèi)轟鳴等,若在傳遞路徑中遇到零部件共振模態(tài),則振動或轟鳴也會被放大[3,4]。
為此,需要對旋轉(zhuǎn)件進行動不平衡控制。即使人們在很精確的動平衡機上進行測量校正,也沒法完全消除動不平衡量,而且這樣是不經(jīng)濟的做法。通常將旋轉(zhuǎn)件的動不平衡量控制在一定大小內(nèi),使得在正常運轉(zhuǎn)情況下沒有危害即可。
許用動不平衡量的計算公式如下:

式中:Uper為許用不平衡量,單位為g·mm;G為平衡精度,單位為mm/s;ω為旋轉(zhuǎn)件的最大角速度,單位為rad/s;M為旋轉(zhuǎn)件的質(zhì)量,單位為kg。
其中,ω=2πn/60,n為旋轉(zhuǎn)件的最高轉(zhuǎn)速,單位為r/min。
考慮到技術(shù)的經(jīng)濟性、先進性、合理性,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)已經(jīng)制定了世界上公認的ISO 1940平衡品質(zhì)等級[5],將轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)等級從要求最低的G4000到要求最高的G0.4分為11個級別。根據(jù)查表,對于汽車萬向傳動軸,則選用G16等級。
根據(jù)主減的主齒法蘭質(zhì)量及最高轉(zhuǎn)速等參數(shù)計算得出主減主齒法蘭的許用動不平衡量,其參數(shù)及結(jié)果見表1。
隨機抽取6件主齒法蘭樣件和故障車的主齒法蘭一起送檢動不平衡量檢查,然后對這些法蘭修正及復(fù)檢,動不平衡檢測數(shù)據(jù)見表2??梢?,修正前主齒法蘭的動不平衡量均大于許用值,修正后都在許用值以下。
表1 主齒法蘭的許用動不平衡量計算數(shù)據(jù)

3 方案驗證
將故障車修正過的主齒法蘭樣件裝回故障車進行方案驗證測試。5擋POT工況的車內(nèi)前、中、后排總聲壓的對比圖如圖4所示。傳動軸一階噪聲的對比圖如圖5所示。
結(jié)果所示,車內(nèi)前、中、后排的總聲壓及對應(yīng)的傳動軸一階階次噪聲均得到明顯改善,其中前排總聲壓在3000 r/min附近有2 dB (A)左右的降低,中排總聲壓在3 000 r/min間有4 dB(A)左右的降低,后排總聲壓在2 300 r/min附近有3 dB(A)左右的降低;傳動軸一階在2 100 r/min附近有10 dB(A)下降。主觀感受上有明顯改善。其他6件主齒法蘭也進行了測試,轟鳴均能接受。
表2 主齒法蘭的動不平衡量檢測數(shù)據(jù)


圖4 車內(nèi)前、中、后排總聲壓的對比圖

圖5 傳動軸一階噪聲對比圖
4 結(jié)語
車輛轟鳴的原因有很多種,本文通過實車測試分析頻譜找出問題頻率,根據(jù)經(jīng)驗排查優(yōu)化問題零件以快速解決問題。建議后驅(qū)車在生產(chǎn)制造時,對傳動軸、主齒法蘭及主減總成等零件做好動不平衡量的管控。
作者:黃振之1,黎瑞平2,任良順2,馬 翔2,謝玉琳1
1.柳州孔輝汽車科技有限公司
2.上汽通用五菱汽車股份有限公司
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