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基于配油相位優(yōu)化降低SUV 發(fā)動機機油泵噪聲

2021-11-12 09:48:03·  來源:汽車NVH云講堂  
 
[摘要]:在發(fā)動機開發(fā)過程中,臺架狀態(tài)加速工況下,發(fā)動機機油泵階次噪聲及高頻滋滋聲問題大,針對此問題,本文建立了機油泵一維模型,通過對其進行配油相位分析
[摘要]:在發(fā)動機開發(fā)過程中,臺架狀態(tài)加速工況下,發(fā)動機機油泵階次噪聲及高頻“滋滋聲”問題大,針對此問題,本文建立了機油泵一維模型,通過對其進行配油相位分析并進行優(yōu)化。經(jīng)驗證測試:機油泵階次噪聲最大降低5.9dB(A),效果明顯,主觀評價“滋滋聲”也可接受。

關(guān)鍵詞:機油泵,配油相位,壓力脈動,噪聲

0 前言
發(fā)動機NVH 日益成為影響新一代人選購車的重要因素,而開發(fā)豪華和舒適的SUV 也需要新發(fā)動機噪聲低。為此,國內(nèi)一流企業(yè)越來越重視發(fā)動機NVH,劉杰等為了降低2.0L 柴油機機油泵5.33 階噪聲,在機油泵泵腔高壓腔區(qū)域增加卸荷槽結(jié)構(gòu);秦炳爽等優(yōu)化機油泵內(nèi)轉(zhuǎn)子與驅(qū)動軸配合間隙,降低發(fā)動機怠速噪聲;周景航等優(yōu)化通過提高安裝腔體的剛度和模態(tài)頻率降低了噪聲[1-5]。周濤、李建等人,通過優(yōu)化轉(zhuǎn)子型線,降低了機油泵階次噪音。在機油泵和發(fā)動機匹配過程中,發(fā)動機曲軸扭轉(zhuǎn)和彎曲振動可傳遞到機油泵轉(zhuǎn)子,也會增大機油泵噪聲,所以需要降低驅(qū)動部位振動并提高機油泵可兼容性能[6-8]。
在新SUV 發(fā)動機開發(fā)過程,識別在開發(fā)階段的機油泵噪聲,進行聲源特性分析,降低噪聲。為此,建立了機油泵一維模型,并經(jīng)實際試驗驗證模型有效。優(yōu)化機油泵配油相位,分析機油泵噪聲較原狀態(tài)改善原理。
1 機油泵結(jié)構(gòu)及聲源特性
1.1 機油泵結(jié)構(gòu)原理
發(fā)動機機油泵屬于潤滑系統(tǒng)的一部分,由于其高速旋轉(zhuǎn),不但會消耗相當一部分發(fā)動機的功率,而且會產(chǎn)生劇烈的振動,從而引發(fā)噪聲。常用的發(fā)動機機油泵有內(nèi)嚙合齒輪泵、可變排量葉片機油泵。其中可變排量葉片機油泵又分為一級可變排量機油泵、二級可變排量機油泵。齒輪泵以其體積小,能緩解困油現(xiàn)象等獨特優(yōu)點,發(fā)展也較為迅速。
將研究的機油泵為內(nèi)嚙合齒輪泵,安裝在發(fā)動機正時側(cè),其中內(nèi)轉(zhuǎn)子數(shù)為5 個,外轉(zhuǎn)子為6 個,驅(qū)動方式為齒輪驅(qū)動,傳動比為1.33,機油泵安裝結(jié)構(gòu),如圖1 所示。
1.2 聲源特性分析
在半消聲室,將具有機油泵的發(fā)動機安裝到臺架上運行,機油泵正時側(cè)進行振動噪聲測試,如圖2 所示。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)機油泵存在以6.67 階及其諧頻為主的階次噪聲,同時通過聲音回放,能聽到明顯“滋滋聲”聲,頻率為5700Hz-9000Hz。主要原因為機油泵作為發(fā)動機上的旋轉(zhuǎn)件,在旋轉(zhuǎn)過程中由于流體的可壓縮性導(dǎo)致在機油泵泵腔內(nèi)產(chǎn)生壓力脈動,此壓力脈動會使機油泵轉(zhuǎn)子產(chǎn)生振動,機油泵旋轉(zhuǎn)一圈的過程中振動發(fā)生6.67 次,此振動波傳遞至泵體上并向外輻射噪聲,數(shù)據(jù)上表現(xiàn)為6.67 階及其諧頻為主的階次噪聲。

2機油泵計算模型
2.1 模型建立
通過測試數(shù)據(jù)及產(chǎn)生噪聲原因分析,降低機油泵噪聲問題,需要降低泵腔內(nèi)壓力脈動,因此需建立機油泵詳細模型,分析泵腔內(nèi)的的壓力脈動,找出產(chǎn)生壓力脈動的主要影響因素。本文采用分析軟件建立機油泵一維模型,所建立的模型包括齒輪泵部分、限壓閥以及吸排油腔等,如圖3 所示。

2.2 模型校核
模型建立后,按照實際參數(shù)賦值,然后對每一部分進行校核,包括齒輪泵部分、限壓閥部分等。機油泵單體試驗時,一般需將機油泵出口設(shè)定為恒定的壓力,根據(jù)要求設(shè)定壓力4.6bar。通過多次調(diào)試模型參數(shù),使出口壓力穩(wěn)定在試驗設(shè)定壓力范圍內(nèi),計算的出口壓力如圖4 所示,從圖中可看出,出口壓力在4.6bar 范圍內(nèi)上下波動,可以認為所建模型齒輪泵部分精度滿足實際要求。

對限壓閥部分的校核是根據(jù)閥芯位移與流通面積的關(guān)系進行的,閥芯位移與流通面積的關(guān)系如圖5 所示。

閥芯位移與流通面積呈線性關(guān)系,將此數(shù)據(jù)輸入到模型中,從而計算獲得閥芯的位移,計算結(jié)果如圖6 所示。
從圖6 可以看出,限壓閥在壓力4.6bar 時,閥芯開始移動,表明此壓力為限壓閥的開啟壓力,計算結(jié)果跟實際設(shè)計要求開啟壓力(4.6bar)一致,限壓閥部分所建模型精度滿足要求。

模型和試驗對比并校正后,計算出機油泵腔內(nèi)壓力及流通面積結(jié)果如圖7 所示。從圖7 中可以看出機油泵在旋轉(zhuǎn)的過程中,腔內(nèi)壓力變化過程,在腔內(nèi)壓力為負壓時,機油泵開始吸油,同時進口流通面積不斷增大,等轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到某一角度時,流通面積達到最大(由吸油腔的形狀決定),隨后流通面積由大變小直至為零,吸油結(jié)束,排油開始。在排油開始瞬間,即與高壓區(qū)接通時刻,腔內(nèi)壓力瞬間升高,出口流通面積不斷增大,說明此時處于排油階段,等轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到某一角度時,流通面積達到最大(由排油腔的形狀決定),隨后流通面積由大變小直至為零,排油結(jié)束,此時壓力出現(xiàn)突變至最大值,隨后機油泵開始進入下一循環(huán)。

從圖中可看出,在機油泵吸排油過程中,腔內(nèi)壓力出現(xiàn)兩次劇烈變化,分別發(fā)生在密封腔與高壓區(qū)接通時刻以及密封腔轉(zhuǎn)過高壓區(qū)瞬間,這主要是因為吸排油口間隔角度大,腔內(nèi)油液未能及時泄出,說明此泵配油相位設(shè)計不合理,應(yīng)降低吸排油口的間隔角度,機油泵配油相位是指吸排油腔與水平軸之間的夾角,包括四個參數(shù),一旦四個參數(shù)確定了,配油相位就確定了,如圖8所示。
3 配油相位對機油泵噪聲的影響
降低機油泵腔內(nèi)壓力脈動,要求配油相位要有合理的分布角度。為驗證不同配油相位角度對
噪聲的影響,本文進行了以下幾個方案的優(yōu)化,優(yōu)化方案如表1 所示,表中對大小端的定義是順著泵的旋轉(zhuǎn)方向看,吸油腔與排油腔之間的間隔角度稱為大端,排油腔與吸油腔之間的間隔角度稱為小端。原狀態(tài)的配油相位如圖9 所示,機油泵旋轉(zhuǎn)方向為順時針,進出口間隔角度為89°和27.5°。



從圖10 中可以看出,所有方案都能降低兩側(cè)壓力脈動,其中改大端方案從預(yù)升壓區(qū)到高壓區(qū)壓力降低,但從高壓區(qū)到低壓區(qū)壓力降低不明顯;改小端方案從預(yù)升壓區(qū)到高壓區(qū)壓力未變,從高壓區(qū)到低壓區(qū)壓力降低明顯;改大小端方案
兩側(cè)壓力均降低明顯,但在整個排油區(qū)內(nèi)壓力波動惡化。
4試驗結(jié)果分析
4.1大小端配油相位對噪聲的影響
按照配油相位優(yōu)化后方案制作機油泵樣件,并在發(fā)動機倒拖試驗室進行試驗測試,測得的發(fā)動機正時側(cè)1m 噪聲振動結(jié)果分別如圖11、12所示。
從圖中可以看出,改大小端配油相位后,機油泵各階次噪聲相比原狀態(tài)都降低了,最大降低2.8 dB(A),但機油泵殼體上高頻振動增大,如圖中12 所示,原因主要跟排油區(qū)壓力脈動惡化有關(guān),主觀評價“嗞嗞聲”不能接受;

4.2 大端配油相位對噪聲的影響
修改大端配油相位后,各階次噪聲與原狀態(tài)相比最大降低5.6 dB(A),如圖13 所示。相比改大小端配油相位階次噪聲降低明顯,但殼體高頻振動較原狀態(tài)增大,如圖14 所示,主觀評價“嗞嗞聲”不可接受。

4.3 小端配油相位對噪聲的影響
從圖15 中可以看出,保持大端配油相位不變,小端配油相位變化后,各階次噪聲與原狀態(tài)相比最大降低5.9 dB(A),且殼體高頻振動較原狀態(tài)降低明顯,如圖16 所示,主觀評價“嗞嗞聲”可接受。

5 結(jié)論
在消聲室發(fā)動機臺架,測試了內(nèi)嚙合機油泵的振動和噪聲。在對出現(xiàn)的噪聲問題進行分析基礎(chǔ)上,對機油泵詳細建模,得出下面結(jié)論。
1.校核模型使機油泵考察特性符合實際設(shè)計要求,在此基礎(chǔ)上對機油泵進行壓力脈動計算。同時也驗證了仿真分析結(jié)果的合理性,為機油泵噪聲解決提供技術(shù)支持
2.通過對原狀態(tài)分析得出壓力脈動大是由于配油相位設(shè)計不合理導(dǎo)致,隨后進行不同狀態(tài)的配油相位進行優(yōu)化,通過分析可降低壓力脈動,據(jù)此進行樣件制作,分別驗證不同方案對噪聲的影響,結(jié)合試驗驗證結(jié)果,最終選用改小端相位方案,聲壓級降低5.9 dB(A),高頻“滋滋”聲較原狀態(tài)降低明顯,主觀評價達到了可接受的狀態(tài)。
作者:王金友, 閆晨, 戶占山,楊景玲,高鋒軍
作者單位:長城汽車股份有限公司, 蜂巢易創(chuàng)科技有限公司 保定071000;
來源:2020 年第十七屆汽車NVH 控制技術(shù)國際研討會論文集
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