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某三缸機(jī)車型蠕行工況整車抖動(dòng)共振的分析與改善

2022-02-11 18:02:08·  來源:汽車NVH云講堂  
 
摘要:針對(duì)某三缸機(jī)車型在蠕行工況存在整車抖動(dòng)共振問題,建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)多體動(dòng)力學(xué)仿真模型,結(jié)合LMS設(shè)備進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)。通過分析和對(duì)比試驗(yàn),對(duì)液壓懸置
摘要:針對(duì)某三缸機(jī)車型在蠕行工況存在整車抖動(dòng)共振問題,建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)多體動(dòng)力學(xué)仿真模型,結(jié)合LMS設(shè)備進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)。通過分析和對(duì)比試驗(yàn),對(duì)液壓懸置阻尼特性優(yōu)化后,抖動(dòng)共振問題明顯改善,達(dá)到可接受水平。
關(guān)鍵詞:動(dòng)力總成;懸置系統(tǒng);共振;液壓懸置;阻尼
0 引言
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高,汽車的舒適性越來越受到人們的關(guān)注。而汽車的舒適性受NVH性能影響較大,因此各大整車廠商都已將汽車NVH性能作為一個(gè)重要的設(shè)計(jì)指標(biāo)。動(dòng)力總成懸置是動(dòng)力總成振動(dòng)向車身和駕駛室傳遞的首要路徑,對(duì)整車隔振起著至關(guān)重要的作用。本文從動(dòng)力總成懸置著手研究優(yōu)化方案,以期改善問題。
1 背景介紹
某車型在實(shí)車試駕過程中被發(fā)現(xiàn),該車型蠕行工況存在較大幅度的整車抖動(dòng)共振,駕駛室振感明顯,不可接受。該車型搭載的動(dòng)力總成為1.0T三缸增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT無級(jí)變速器,該發(fā)動(dòng)機(jī)無平衡軸。
進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn),在車輛定置狀態(tài)下,換P擋輕踩加速踏板,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速維持在l 050 r/min左右時(shí),整車出現(xiàn)較大幅度的共振,與蠕行工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速l 000~2 000 r/min吻合。因此,初步判斷是由于動(dòng)力總成振動(dòng)引起的整車共振。
為分析該共振的根本原因,設(shè)置工況為P擋定置工況,在懸置主動(dòng)端、懸置被動(dòng)端、座椅導(dǎo)軌以及方向盤上布置振動(dòng)加速度傳感器,使用LMS SCADAS?數(shù)采前端設(shè)備,采集各傳感器上的振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)。然后應(yīng)用LMS Test.Lab振動(dòng)噪聲分析系統(tǒng),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,判斷問題的根本原因,尋求解決問題的方案。
2 問題車測(cè)試及數(shù)據(jù)分析
2.1問題車客觀數(shù)據(jù)測(cè)試結(jié)果及數(shù)據(jù)分析
通過測(cè)試數(shù)據(jù)分析,座椅導(dǎo)軌Z向在l 000一l 200 r/min有一個(gè)較大幅度的振動(dòng)(圖1),與試駕問題一致。進(jìn)一步分析得知,振動(dòng)的主要階次為l階(圖2),同時(shí)分析得知,該轉(zhuǎn)速區(qū)間右懸置主動(dòng)端同樣存在一個(gè)較大幅度的l階振動(dòng)(圖3)。

2.2問題車共振頻率分析
根據(jù)客觀測(cè)試結(jié)果,確定問題車共振的根源在于動(dòng)力總成,主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)端,且振動(dòng)階次為1階。該工況下只有發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn),其振動(dòng)激勵(lì)主要為點(diǎn)火激勵(lì)。
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火主要階次的激勵(lì)頻率r的計(jì)算公式如下:
f=nXi/(60×τ/2) (1)
式中,n——發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
i一發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù)
τ一發(fā)動(dòng)機(jī)沖程
該問題主要共振轉(zhuǎn)速集中在l 050 r/min,發(fā)動(dòng)機(jī)為三缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)。三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的主要點(diǎn)火激勵(lì)階次為1.5階,計(jì)算可得,該問題下發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火1.5階激勵(lì)頻率為26.25 Hz。而問題發(fā)生的階次為1階,頻率為17.50 Hz。
2.3問題車共振的根本原因分析
在定置工況下,僅發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火激勵(lì)產(chǎn)生共振,判斷是由于動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)與動(dòng)力總成點(diǎn)火激勵(lì)頻率耦合所致。應(yīng)用Adams建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)多體動(dòng)力學(xué)仿真模型,代入問題懸置的剛度參數(shù)進(jìn)行分析,結(jié)果如下表1。
對(duì)問題車動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)進(jìn)行測(cè)試(表2),與仿真分析結(jié)果基本一致。由此可以確定問題的根本原因?yàn)?,?dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率與動(dòng)力總成1050 r/min附近的點(diǎn)火激勵(lì)l階頻率耦合,導(dǎo)致整車共振。
3 問題的優(yōu)化改善
3.1問題的優(yōu)化方案思考
通過以上對(duì)問題車實(shí)測(cè)和分析,明確問題的根本原因?yàn)閯?dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率與動(dòng)力總成1050 r/min附近的點(diǎn)火激勵(lì)l階頻率耦合導(dǎo)致。
對(duì)于頻率耦合問題,通常采用避頻的策略進(jìn)行改善。但是,對(duì)于該車存在的問題,若采用避頻的策略,會(huì)存在以下2個(gè)問題難以解決。
(1)往下避頻,即使動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll¨方向頻率降低到16.00 HZ以下,可以避免蠕行工況的頻率耦合。
但是,Roll方向頻率在16.00 Hz以下時(shí),會(huì)與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為940 r/min以下的點(diǎn)火激勵(lì)耦合。而該發(fā)動(dòng)機(jī)的怠速轉(zhuǎn)速處于該區(qū)間,會(huì)導(dǎo)致怠速振動(dòng)嚴(yán)重劣化,不可行。
(2)往上避頻,即使動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率提高到19.00Hz以上,可以避免蠕行工況的頻率耦合。但是,Roll方向頻率在19.00 Hz以上時(shí),會(huì)與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為l 200 r/min以上的點(diǎn)火激勵(lì)耦合。而該發(fā)動(dòng)機(jī)的;令車熱機(jī)轉(zhuǎn)速處于該區(qū)間,會(huì)導(dǎo)致冷車熱機(jī)過程的振動(dòng)嚴(yán)重劣化,不可行。
因此,對(duì)該車存在問題,考慮采用抑制共振的策略進(jìn)行改善。
3.2問題的優(yōu)化的理論依據(jù)
根據(jù)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的隔振原理[?.不同阻尼系數(shù)下的頻率比與振動(dòng)傳遞率的關(guān)系式公式為:
式中TA——振動(dòng)傳遞率
λ——頻率比
c——阻尼比
由此可得到以下結(jié)論。
(1)當(dāng)激勵(lì)頻率與受迫振動(dòng)頻率之比>
時(shí),系統(tǒng)處于隔振區(qū)域。系統(tǒng)中阻尼越低,越能獲得更好的隔振性能。
(2)當(dāng)激勵(lì)頻率與受迫振動(dòng)頻率之比<
時(shí),系統(tǒng)處于共振區(qū)域。系統(tǒng)中阻尼越大,對(duì)共振的抑制越好。
3.3問題的實(shí)物驗(yàn)證
對(duì)于普通橡膠懸置而言,其阻尼直接由橡膠材料決定。常規(guī)的橡膠材料阻尼基本在2~4,很難通過調(diào)整橡膠材料在實(shí)現(xiàn)較大的阻尼。而該系統(tǒng)中,為獲得較好的車輛平順性,右懸置設(shè)計(jì)為液壓懸置,故考慮優(yōu)化液壓懸置的液壓特性,使其既具有較好的整車平順性,又能改善該蠕行共振問題。
車輛平順性主要體現(xiàn)在整車過顛簸路工況,動(dòng)力總成上的振幅PP(峰峰值)在1.00 mm以上,頻率在11.00 Hz左右。故要求液壓懸置在此振幅與頻率下應(yīng)具有大阻尼的特性,該特性在初始設(shè)計(jì)中已實(shí)現(xiàn)。
而蠕行共振問題的動(dòng)力總成振幅與顛簸路工況的振幅并不一致,其頻率為17.50 Hz。對(duì)問題車采集的右懸置主動(dòng)端振動(dòng)加速度進(jìn)行二次積分,得到右懸置主動(dòng)端的振動(dòng)位移曲線如圖4所示,可知該問題工況的共振振幅PP約為0.12 mm。
對(duì)右懸置的阻尼角進(jìn)行改制調(diào)試,分別制作PP為0.10 mm振幅下,17.50 Hz時(shí)不同阻尼角的樣件,裝車進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)和客觀測(cè)試??陀^測(cè)試結(jié)果如圖5所示,主觀評(píng)價(jià)結(jié)果見下表3。
由客觀測(cè)試結(jié)果和主觀評(píng)價(jià)結(jié)果可知,在阻尼角大于6°時(shí),共振有明顯改善;在阻尼角大于8°時(shí),共振問題已可接受。
4 結(jié)束語
本文通過對(duì)問題點(diǎn)的實(shí)測(cè)和解析,初步判斷出問題的根本原因,然后運(yùn)用Adams多體動(dòng)力學(xué)仿真手段對(duì)問題的根本原因進(jìn)行確定,并根據(jù)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的隔振原理優(yōu)化液壓懸置特性進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證。結(jié)果表面,優(yōu)化方案解;央了該車型蠕行工;兄整車共振問題,相比優(yōu)化前取得了明顯的改善效果。也進(jìn)一步表明,當(dāng)出現(xiàn)共振問題無法避頻時(shí),采取提高共振系統(tǒng)阻尼的措施同樣能取得良好的效果。
作者:馬艷恒、韓全友、張翰芳、孫義勇、王冬冬
作者單位:(吉利汽車研究院(寧波)有限公司,寧波315336)
來源:汽車與駕駛維修
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