某SUV車內(nèi)加速轟鳴聲問題分析與研究
[摘要] 某SUV車型在加速過程中存在2600r/min 2階加速轟鳴聲,嚴重影響主觀體驗,經(jīng)過試驗手段確定該轟鳴聲與右懸置Y向振動強相關(guān),利用模態(tài)CAE分析和模態(tài)試驗測試,查找出右縱梁Y向擺動模態(tài)87Hz對應(yīng)問題轉(zhuǎn)速2階頻率,在仿真模型中快速制定4種方案并進行驗證,結(jié)果顯示方案4(右縱梁安裝動力吸振器)效果最佳,經(jīng)過實驗驗證,車內(nèi)2600r/min轟鳴聲消失,右懸置被動側(cè)Y向振動明顯降低,有效解決此系列車型加速轟鳴聲問題。
關(guān)鍵詞:加速轟鳴聲;車身結(jié)構(gòu)模態(tài);動力吸振器
隨著汽車工業(yè)快速發(fā)展,汽車的NVH(Noise,Vibration,Harshness)性能已成為汽車品質(zhì)評價的一項重要指標,更代表著汽車的品牌或品味的內(nèi)涵元素。振動與噪聲不僅影響汽車的乘坐舒適性,甚至會影響到汽車的使用壽命,因此,提升汽車的噪聲與振動成為了各大汽車廠商競爭的專項,汽車NVH的性能研究對于新車型的開發(fā)和現(xiàn)有車型的改善非常重要,NVH研究的主要內(nèi)容包括汽車整車和零部件噪聲振動目標設(shè)定、NVH CAE仿真分析、車輛噪聲振動源識別、車輛噪聲振動傳遞路徑貢獻分析、模態(tài)實驗和聲品質(zhì)評價等[1-3]。早期在路面行駛的汽車,大部分情況下動力總成噪聲都是整車NVH中主要貢獻,是NVH的主要控制對象,近些年來,隨著動力總成技術(shù)的突發(fā)猛進,很大幅度的提升了發(fā)動機的噪聲振動控制水平,使得除發(fā)動機以外的結(jié)構(gòu)噪聲與振動明顯增大,由于車身結(jié)構(gòu)振動而引起的噪聲輻射頻率主要集中在0-200Hz低頻段,給人主觀感覺體現(xiàn)為“轟鳴聲”,也就是常說的“Booming”,會使得司機和乘客人員感覺到強烈的不適[4]?,F(xiàn)有某SUV車型開發(fā),該車在3檔全油門(WOT)加速工況時,在2600rpm時出現(xiàn)明顯的轟鳴聲,嚴重影響主觀體驗,該車型如果此問題沒有得到解決便投入市場,必然會引起顧客的抱怨,影響品牌形象和終端銷售,本文以該車型為例,針對此加速轟鳴問題進行相關(guān)研究,并最終消除該轟鳴聲。
1.問題描述
1.1實驗方案
試驗設(shè)備:LMS的32通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)SCMD5用來采集試驗數(shù)據(jù);LMS Test.Lab的Signature Testing-Advanced用于在線采集數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行分析和處理;小野onosokki 傳感器IP-296用于采集實車測試中發(fā)動機曲軸轉(zhuǎn)速信號;PCB三向振動傳感器輸出振動、GRAS麥克風輸出噪聲測試數(shù)據(jù)。
傳感器布置位置:駕駛員右耳、后排中間處分別布置聲學麥克風;駕駛員座椅導(dǎo)軌、方向盤、換檔桿、發(fā)動機懸置主被動側(cè)、排氣吊鉤主被動側(cè)、前后懸架主被動側(cè)等位置分別布置三向加速度傳感器;
采樣頻率:振動信號采樣頻率為5120Hz,頻率分辨率為1Hz,譜線數(shù)為5120Hz;聲壓信號采樣頻率為10240Hz,頻率分辨率為1Hz,譜線數(shù)為10240Hz。
測試工況和實驗條件:在道路實驗中,采用3檔全油門工況進行數(shù)據(jù)采集和分析,發(fā)動機曲軸轉(zhuǎn)速追蹤范圍為1000r/min至5000r/min。測試地點選擇在路面空曠平坦瀝青道路上,環(huán)境噪聲低于被測噪聲10dB以上,試驗載荷為半載狀態(tài),即車身自重、采集數(shù)據(jù)工程師1名、駕駛員1名。試驗時,為保證數(shù)據(jù)的可靠性,需進行3次以上同工況采集,保證數(shù)據(jù)的一致性。
1.2車內(nèi)噪聲測試結(jié)果
駕駛員右耳聲壓級在車輛3G WOT(3檔全油門)加速工況中,噪聲聲壓級曲線在2600r/min附近出現(xiàn)峰值,與主觀評價轟鳴聲轉(zhuǎn)速范圍相接近,對駕駛員右耳Overall(總聲壓級)進行階次分析,獲取2、4、6階次噪聲曲線,發(fā)現(xiàn)2600r/min附近2階曲線與總聲壓級曲線十分接近,說明在該轉(zhuǎn)速段2階噪聲占據(jù)主要貢獻。如圖1所示。
2.問題查找與措施
2.1 噪聲源辨識
由圖1可看出,該車在發(fā)動機曲軸轉(zhuǎn)速2600rpm2階峰值明顯,經(jīng)過噪聲階次分析、振動與噪聲相干性分析、路徑傳遞分析逐步排查發(fā)動機懸置、進氣系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等各子系統(tǒng)對車身傳遞影響,其中在監(jiān)控發(fā)動機與車身連接懸置點主被動側(cè)振動時(如圖2所示),發(fā)現(xiàn)右懸置被動側(cè)Y向振動2600rpm2階振動峰值明顯(如圖3所示),并且與車內(nèi)駕駛員右耳噪聲峰值有很強相關(guān)性,而右懸置主動側(cè)Y向并無此二階峰值(如圖4所示),排除發(fā)動機本身階次峰值直接傳遞影響,而很可能為車身本身結(jié)構(gòu)特性,故下一步排查從車身結(jié)構(gòu)特性入手。根據(jù)直列四缸四沖程發(fā)動機的固有特性,發(fā)動機曲軸轉(zhuǎn)速n與發(fā)動機懸置振動以及車內(nèi)噪聲峰值頻率f之間的關(guān)系[5]。
式中,i為振動和噪聲的階次。由上述公式可知,發(fā)動機曲軸在2600rpm附近的二階頻率為87Hz,因此車身結(jié)構(gòu)重點需控制頻率為87Hz。
1.2 車身結(jié)構(gòu)模態(tài)分析與查找
對該SUV車型白車身進行有限元模態(tài)仿真和實驗?zāi)B(tài)測試,用仿真計算指導(dǎo)實驗,以實驗驗證仿真計算結(jié)果。求解系統(tǒng)模態(tài)問題就是求解系統(tǒng)的模態(tài)頻率和模態(tài)振型,實際上是求解系統(tǒng)的特征值和特征向量的過程,也是對系統(tǒng)振動方程解耦的過程。對白車身進行微分方程求解,得到的特征值便是系統(tǒng)的模態(tài)頻率,相應(yīng)的特征向量就是該頻率的模態(tài)振型[6]。
發(fā)動機右懸置安裝在右前縱梁上,因此,分析車身結(jié)構(gòu)模態(tài)應(yīng)重點分析關(guān)注白車身右前縱梁模態(tài)。
2.2.1 車身CAE模態(tài)計算
建立SUV白車身CAE網(wǎng)格模型,白車身主要通過沖壓鈑金件焊接而成,利用Altair Hypermesh軟件對白車身幾何模型進行幾何清理和網(wǎng)格劃分,劃分的網(wǎng)格尺寸為10?10mm,建立仿真車身數(shù)模網(wǎng)格單元數(shù)量一共為396310個,其中三角形單元網(wǎng)格單元一共19419個,占總單元數(shù)4.9%,滿足模型建模精度要求。同時,各Shell板件的焊接關(guān)系采用ACM單元模擬,螺栓連接采用Bolt單元模擬,對建立好的板件模型需賦予合理的厚度、材料等屬性,并檢查模型網(wǎng)格質(zhì)量與設(shè)計質(zhì)量是否一致,如不一致,需對車身結(jié)構(gòu)進行配重處理。建立好的白車身網(wǎng)格模型如圖5所示。
通過MSC.Nastran求解器計算白車身模態(tài)分析結(jié)果顯示,發(fā)動機艙右縱梁(右懸置安裝位置)存在90Hz Y向擺動模態(tài),如圖6所示。
2.2.2 車身結(jié)構(gòu)模態(tài)試驗
對白車身右縱梁進行模態(tài)試驗測試,模態(tài)試驗所用采集數(shù)據(jù)設(shè)備為LMS Test.Lab的Impact Testing采集模塊,模態(tài)試驗系統(tǒng)主要包括激振系統(tǒng)、拾振系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析處理系統(tǒng)三個部分。
將白車身右縱梁簡化成一條折線,沿著車身右縱梁均勻布置3向振動傳感器,一共5個測點,圖7為白車身右縱梁自由模態(tài)測試測點布置示意圖。測試的過程中需監(jiān)視相干函數(shù)并對頻響函數(shù)的有效性進行驗證[7]。所有測點的頻率響應(yīng)函數(shù)都需經(jīng)過相干函數(shù)的驗證,相干系統(tǒng)普遍大于0.9。試驗所得車身右縱梁Y向的擺動模態(tài)為87Hz,如圖8所示。
對CAE仿真模態(tài)結(jié)果和實驗?zāi)B(tài)結(jié)果進行對比,兩者的Y向擺動模態(tài)振型相似,頻率誤差在4%以內(nèi),說明仿真分析得到的模態(tài)值和相應(yīng)的仿真方法可信度高,該振型對應(yīng)頻率與車內(nèi)2600r/min轟鳴聲問題頻率相吻合,該階次模態(tài)很可能被發(fā)動機振動激勵激起,并對激勵產(chǎn)生放大作用。
2.2.3 問題模態(tài)頻率優(yōu)化
根據(jù)模態(tài)仿真分析和實驗測試結(jié)果,明確87Hz中右縱梁90Hz Y向擺動模態(tài)為問題頻率模態(tài),以CAE仿真分析結(jié)果指導(dǎo),觀察模態(tài)振型和應(yīng)變能分布,設(shè)計4個改善措施分別為:方案1:水箱上橫梁處增加內(nèi)板;方案2 前圍流水槽加支架;方案3:右懸置安裝板由1.4mm加厚至2.0mm;方案4:右縱梁施加Y向90Hz吸振器(2kg)。
由表1可看出,四種方案分別實施后模態(tài)變化情況,其中方案1、方案2、方案3分別針對車身右縱梁相關(guān)結(jié)構(gòu)進行加強,但模態(tài)值提升有限,方案4通過在右縱梁懸置前下方加Y向90Hz吸振器,這個階次模態(tài)消失,效果顯著。
3.優(yōu)化結(jié)果實驗驗證
根據(jù)CAE分析結(jié)果,在右縱梁(右懸置處下方)安裝調(diào)制好的87Hz吸振器,重量為2kg,如圖9所示。進行客觀測與主觀評價??陀^測試的結(jié)果體現(xiàn),安裝吸振器后,車內(nèi)駕駛員右耳2600rpm的2階峰值降低5dB(A),降幅明顯,懸置被動側(cè)相應(yīng)2階振動峰值完全消除。如圖10和圖11所示。
在驗證充分的基礎(chǔ)上,組織相關(guān)人員進行試乘試駕,主觀評價的結(jié)果表明:在右縱梁實施動吸振器方案后,2600rpm左右的轟鳴聲消失,主觀感受明顯提升,乘坐舒適性也得到了顯著改善。
4.總結(jié)
本文針對某SUV車內(nèi)2600rpm轟鳴聲,通過相關(guān)分析法查找噪聲源,通過CAE分析確定該問題點產(chǎn)生的具體原因,
(1)本文針對某SUV新車正向開發(fā)試制樣車階段出現(xiàn)加速轟鳴聲問題,從試驗手段出發(fā)對該問題進行研究,排查出加速工況2600rpm2階振動主要由右懸置Y向傳遞,主要原因為發(fā)動機激勵下,經(jīng)過傳遞路徑放大,從而產(chǎn)生車內(nèi)轟鳴聲。
(2)對SUV車身進行白車身前右縱梁仿真模態(tài)和實驗?zāi)B(tài)測試,結(jié)果顯示在90Hz車身前右縱梁存在Y向擺動模態(tài),從而確定傳遞路徑放大具體原因,通過通過CAE快速方案制定與驗證,為試驗試制節(jié)省寶貴時間、迅速確定指導(dǎo)方向、降低生產(chǎn)成本,將仿真分析最優(yōu)的方案(加吸振器)進行試驗試制驗證,成功消除該轉(zhuǎn)速范圍下的轟鳴聲,達到優(yōu)化目的。
(3)通過此問題研究,總結(jié)出車型NVH正向開發(fā)中車身結(jié)構(gòu)共振問題引起車內(nèi)噪聲的解決思路。同時為后續(xù)車型車身結(jié)構(gòu)模態(tài)規(guī)劃積累了經(jīng)驗,具有指導(dǎo)意義。
作者:劉利1,劉國彬1,陳祝健1,夏洪兵1
作者單位:中國汽車技術(shù)研究中心1
來源:2017汽車NVH控制技術(shù)國際研討會論文集
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