[摘要]排氣噪聲作為汽車的主要噪聲源之一,通過的氣體為發(fā)動機(jī)排除的高溫高速氣流,很容易產(chǎn)生高頻氣流噪聲,此噪聲對整車NVH 有很重要的影響。本文針對某排氣系統(tǒng)2000rpm 以上氣流噪聲大問題,通過試驗和CFD 仿真相結(jié)合的方法,找出問題的原因為前消聲器中間腔進(jìn)出口的射流噪聲,通過將中間腔進(jìn)出口更改為直通管結(jié)構(gòu),氣流噪聲明顯降低,主觀評價可接受。
關(guān)鍵詞:排氣系統(tǒng),射流,氣流噪聲,消聲器
汽車的排氣系統(tǒng)噪聲主要是指排氣管口處的噪聲、排氣消聲器處的輻射噪聲以及排氣振動激勵車身板件產(chǎn)生的噪聲,對車內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)很大。
排氣系統(tǒng)的組成:包括排氣歧管、催化器、顆粒補(bǔ)集器、排氣振動解耦裝置(球鉸結(jié)構(gòu)或波紋管)、前消聲器、后消聲器、排氣尾管、中間連接管、裝飾罩、吊鉤、橡膠吊耳等組成。
排氣系統(tǒng)的作用:主要功能是將發(fā)動機(jī)排出的有害氣體經(jīng)催化器轉(zhuǎn)化為無害氣體并排到遠(yuǎn)離駕駛艙進(jìn)氣口的地方,還有著很好的降低發(fā)動機(jī)排氣噪聲的作用,因此,選擇合理的排氣結(jié)構(gòu),是控制排氣噪聲的有效途徑。排氣系統(tǒng)上的前消聲器、后消聲器及內(nèi)外部的管路,消聲器內(nèi)部管路的結(jié)構(gòu)對高頻氣流噪聲有很大的影響。
某消聲器進(jìn)行臺架NVH 性能測試時,排氣噪聲大,為提升排氣系統(tǒng)的噪聲水平,對該排氣系統(tǒng)進(jìn)行噪聲客觀測試、分析,圖1 為全負(fù)荷工況下排氣口噪聲的頻譜分析,其中橫軸代表排氣口噪聲的頻率,縱軸代表發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速,顏色越亮代表噪聲越大。從圖中可以看出發(fā)動機(jī)1000-4500rpm 全負(fù)荷工作時,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速2000rpm以上1000-3000Hz 的噪聲明顯較大,且在3500rpm 以上增大明顯,由客觀數(shù)據(jù)及主觀評價,確定此噪聲為氣流噪聲。
對于一般的排氣系統(tǒng)氣流噪聲降噪,常用多孔隔板加吸音棉、增大管徑、優(yōu)化管路走向等處理中高頻的寬頻噪聲。
但此問題從圖1 的頻譜圖可以看出,虛線處存在窄帶噪聲,主觀評價類似于哨聲,推測消聲器內(nèi)部氣流吹連接管或隔板縫隙產(chǎn)生的噪聲。因此對原排氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),前消聲器內(nèi)部管路存在兩個插入管的結(jié)構(gòu),二者間的距離為40mm。
判斷此噪聲為氣流吹擊前消聲器中間腔出口處產(chǎn)生的噪聲,為了驗證此推論,對其進(jìn)行CFD 分析。
對前消聲器進(jìn)行CFD 仿真,發(fā)現(xiàn)在右側(cè)插入出口處存在明顯的射流現(xiàn)象,最大馬赫數(shù)達(dá)到了0.46,如圖3 所示。
根據(jù)氣動聲學(xué)理論,出現(xiàn)射流現(xiàn)象時,噴出的氣流由于速度極高,且內(nèi)部靜壓低于周圍靜止氣體的壓強(qiáng),所以在高速氣流周圍產(chǎn)生強(qiáng)烈的隱射現(xiàn)象,沿氣流噴射方向的一定距離內(nèi)大量氣體被噴射氣流卷吸進(jìn)去,從而噴射氣流體積越來越大,速度逐漸降低。但在噴口附近,仍保留著一小股高速氣流,其速度仍保持噴口處氣流速度,常被稱為噴射流的勢核。在勢核周圍,高速氣流與被吸進(jìn)的氣體劇烈混合,這是一段湍化程度極高的定向氣流。在這段區(qū)域內(nèi)由勢核到混合邊界的速度梯度很大,氣流之間存在著復(fù)雜多變的應(yīng)力,渦流強(qiáng)度高,氣流內(nèi)各處壓強(qiáng)和流速迅速變化,從而輻射較強(qiáng)的噪聲。
K -與氣體密度及溫度相關(guān)的比例常數(shù)Sρv3/2-射流的機(jī)械功率
由式(3.2.2)可知射流噪聲的輻射效率與馬赫數(shù)的五次方成正比。前消聲器中間腔出口處射流的馬赫數(shù)達(dá)到了0.46,其輻射的聲功率遠(yuǎn)超其在管路內(nèi)的氣流次生噪聲,為主要噪聲源。
為了消除射流現(xiàn)象,將前消聲器中間腔進(jìn)出管改為直通管模式,取消中間腔。
對方案進(jìn)行測試,1000-3000Hz 以上排氣氣流噪聲降低明顯,優(yōu)化后方案排氣噪聲頻譜圖如圖5 所示,主觀評價氣流噪聲6.5 分,為可接受狀態(tài)(注:此方案實施后,二階噪聲在100Hz 左右增大1.5dB 左右,但通過增加后消此頻段的消聲效果,消除了此影響)。
排氣系統(tǒng)噪聲是整車主要的噪聲源,設(shè)計出合理的排氣結(jié)構(gòu),是控制整車噪聲的有效途徑,本文針對某排氣系統(tǒng)在轉(zhuǎn)速2000rpm 以上氣流噪聲大問題,結(jié)合消聲器結(jié)構(gòu)、氣動聲學(xué)理論,查找出問題所在,將前消聲器產(chǎn)生射流噪聲的中間腔進(jìn)出管改為直通結(jié)構(gòu),消除了1000-3000Hz 的高頻氣流噪聲,通過仿真計算和試驗驗證,最終排氣噪聲問題得到很大改善,滿足工程設(shè)計要求。
來源:2020 年第十七屆汽車NVH 控制技術(shù)國際研討會論文集