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瞬態(tài)EGR對柴油機低溫燃燒切換平順性影響

2021-02-17 20:39:41·  來源:內(nèi)燃機學報  
 
柴油機低溫燃燒(LTC)技術(shù)具有同時減少氮氧化物(NOx)和碳煙排放的作用,一直是內(nèi)燃機燃燒研究的熱點。但LTC主要局限于部分負荷范圍,在負荷下限發(fā)動機運行不穩(wěn)定
柴油機低溫燃燒(LTC)技術(shù)具有同時減少氮氧化物(NOx)和碳煙排放的作用,一直是內(nèi)燃機燃燒研究的熱點。但LTC主要局限于部分負荷范圍,在負荷下限發(fā)動機運行不穩(wěn)定、在負荷上限發(fā)生爆燃,因此,燃燒模式切換是LTC發(fā)動機實用化需要采取的措施。柴油機LTC 模式采用多段燃油噴射結(jié)合大廢氣再循環(huán)(EGR)率的方式,具有混合時間長、油氣混合均勻及污染物排放低等優(yōu)點,但其EGR率、噴油參數(shù)與傳統(tǒng)柴油機燃燒相比存在較大差異。燃燒模式切換時,EGR響應滯后于噴油響應,EGR與噴油參數(shù)偏離穩(wěn)態(tài)優(yōu)化值,容易造成不平順、燃燒參數(shù)波動。

本次推文開展了燃燒模式切換過程中瞬態(tài)EGR控制規(guī)律及其對燃燒特性的影響研究,對LTC的負荷上限與負荷下限分別進行了CDC-LTC(CDC為傳統(tǒng)燃燒模式下)和LTC-CDC共4 種切換過程的試驗,并針對CDC-LTC直接切換過程發(fā)動機平順性控制問題,提出了EGR閥預控制的優(yōu)化策略,探明EGR優(yōu)化控制策略對燃燒模式切換過程的影響規(guī)律。

01、試驗臺架與工況
試驗在自主設(shè)計的126缸徑自然吸氣單缸柴油機上展開,設(shè)計示意如圖1所示,試驗系統(tǒng)示意如圖2所示。

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圖1 單缸機設(shè)計示意

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圖2 試驗系統(tǒng)示意
考慮柴油機LTC主要應用于低速中、低負荷工況,試驗中,控制噴射壓力為80 MPa、發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1100 r/min,為了減少不同EGR率對切換過程影響,LTC 負荷上、下限在等EGR率下獲得,LTC模式下EGR閥開啟至50%開度以達到40%的穩(wěn)態(tài)EGR率,CDC模式下EGR閥關(guān)閉。根據(jù)等IMEP的切換原則,取LTC負荷上、下限的IMEP值確定出模式切換點對應的CDC模式噴油脈寬,燃燒模式切換點的運行與控制參數(shù)如表1所示。柴油機LTC模式運行的負荷范圍有限,由于大量EGR的引入,負荷過小將導致缸內(nèi)燃燒不穩(wěn)定、IMEP出現(xiàn)大幅波動;負荷過大則進入氣缸的新鮮充量不足。因此,以平均指示壓力變動率COVIMEP等于3%作為負荷下限的判據(jù),以過量空氣系數(shù)等于1.5作為LTC負荷上限的判斷標準,確定發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1100 r/min下LTC 模式負荷邊界的噴油脈寬。
表1 燃燒模式切換點運行參數(shù)
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02、EGR瞬態(tài)特性
首先研究了CDC模式中EGR率瞬態(tài)響應特性,分別試驗EGR 閥打開與關(guān)閉過程瞬態(tài)EGR率變化規(guī)律,結(jié)果如圖3所示。EGR率的變化受到氣流運動、進/排氣壓差以及管路結(jié)構(gòu)影響,EGR率變化時間滯后EGR閥運動時間。EGR開閥試驗中,EGR閥開啟后2個循環(huán)內(nèi)排氣管CO2體積分數(shù)由5%下降到4.5%、進氣管CO2體積分數(shù)上升到1%,EGR率迅速增加;隨后4個循環(huán),進/排氣管CO2體積分數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢,EGR率持續(xù)上升到30%;由于此時EGR變化速率過大,缸內(nèi)原有的燃燒規(guī)律被打亂,且進氣管CO2體積分數(shù)與排氣管CO2體積分數(shù)存在循環(huán)耦合關(guān)系,因而EGR率在上升的過程中開始出現(xiàn)波動。開閥過程EGR上升并達到穩(wěn)定的時間需要約22個循環(huán),且前5個循環(huán)EGR率不足20%,大幅偏離40%的穩(wěn)態(tài)值。EGR關(guān)閥試驗中,EGR閥關(guān)閉后EGR率迅速下降,在5個循環(huán)的時間內(nèi)即從40%降到0。開閥過程中,EGR率變化時間顯著大于噴油策略改變時間,這是由于排出氣缸的廢氣需經(jīng)過EGR管道再次進入氣缸,且受到進/排氣壓力波動影響。因此,造成EGR率變化嚴重滯后于毫秒級別的噴油參數(shù)變化,給柴油機燃燒模式切換帶來難題。
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圖3 瞬態(tài)EGR率變化

03、切換過程EGR對燃燒特性影響規(guī)律
在負荷上限進行了CDC直接切換LTC試驗,切換過程噴油策略由單段噴射變?yōu)閮啥螄娚?,同時EGR閥開啟至50%開度。圖4為切換過程逐循環(huán)放熱率曲線。直接切換后首循環(huán)缸壓峰值顯著增大,瞬時放熱率曲線出現(xiàn)低溫放熱區(qū)域,由單波峰曲線變成雙峰曲線,兩階段放熱現(xiàn)象是LTC模式主要特征。燃燒模式切換后,瞬時放熱率峰值相位提前,且隨著燃燒循環(huán)數(shù)增加,瞬時放熱率峰值先減后增,直到第16個循環(huán)后主放熱階段瞬時放熱率峰值穩(wěn)定。

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圖4 負荷上限CDC-LTC直接切換過程瞬時放熱率變化
切換前、后全過程的燃燒參數(shù)對比如圖5所示。燃燒模式切換后的數(shù)個循環(huán)內(nèi),EGR率較小,缸內(nèi)壓力迅速升高,缸內(nèi)燃燒較為劇烈;隨著EGR率的升高,缸內(nèi)壓力逐漸恢復到原有水平。低溫燃燒比重定義為低溫放熱階段的累計放熱分數(shù),在噴油參數(shù)變化后低溫燃燒比重迅速升高并持續(xù)波動,隨著穩(wěn)定LTC的形成,最終穩(wěn)定在4.5%附近。在負荷上限,CDC模式的IMEP波動率為1.69%,LTC模式的IMEP波動率為2.61%,但直接切換過程中的波動率達到12.82%,此切換過程中,IMEP出現(xiàn)大幅波動,在切換初期升高到0.66 MPa,然后逐漸降低至0.51 MPa,隨后恢復至切換前的水平,各個燃燒參數(shù)也出現(xiàn)不同程度的波動。

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圖5 負荷上限CDC-LTC直接切換過程燃燒參數(shù)變化
圖6為CDC-LTC直接切換過程EGR率的變化,圖中顯示了切換過程中EGR率隨循環(huán)數(shù)及曲軸轉(zhuǎn)角的變化關(guān)系,其中第0 循環(huán)對應切換前1個循環(huán),曲軸轉(zhuǎn)角為360°CA 表示壓縮上止點。隨著切換后循環(huán)數(shù)的增加,EGR率先從0迅速上升到35%,隨后出現(xiàn)波動并緩慢穩(wěn)定在40%左右,且單個循環(huán)內(nèi)EGR率存在隨曲軸轉(zhuǎn)角的變化規(guī)律,增加了穩(wěn)定所需時間。CDC與LTC的EGR率需求及噴油控制規(guī)律存在明顯差異,噴油控制可以在單個循環(huán)的時間內(nèi)完成變化,而EGR率的穩(wěn)定卻要大約20個燃燒循環(huán)的時間。EGR與噴油的不協(xié)調(diào)是造成切換過程燃燒參數(shù)大幅波動的重要原因。

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圖6 負荷上限CDC-LTC直接切換過程EGR率變化
對LTC負荷上、下限CDC-LTC與LTC-CDC共4種直接切換過程進行試驗,圖7為切換過程IMEP變化曲線。負荷上限CDC-LTC直接切換過程中,EGR的滯后導致IMEP在切換初期顯著增大,IMEP波動率IMEP δ達到12.82%;負荷下限CDC-LTC直接切換過程中,EGR偏離穩(wěn)態(tài)值導致缸內(nèi)燃燒不能得到有效組織,發(fā)動機功率嚴重下降,且出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定情況,IMEP波動率達到9.76%。負荷上限與下限LTC-CDC的切換過程中EGR執(zhí)行關(guān)閥動作,EGR率在5個循環(huán)內(nèi)降低至0,因此,切換過程EGR率與噴油控制較協(xié)調(diào),IMEP波動較小,分別為4.92%和5.62%。4種切換過程中,負荷上限CDC-LTC 的直接切換過程IMEP波動最嚴重,重點針對該過程開展了優(yōu)化控制研究。

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圖7 直接切換過程IMEP變化

04、EGR預控策略對模式切換的優(yōu)化
針對CDC-LTC 負荷上限直接切換IMEP波動大的問題,考慮EGR 滯后作用,采用提前5、10和15個循環(huán)增加EGR的方式開展了EGR預控制對IMEP波動的影響以及EGR優(yōu)化控制。
圖8為提前10個循環(huán)開啟EGR閥的負荷上限CDC-LTC 切換過程瞬時放熱率變化。切換過程中,提前10個循環(huán)預開啟EGR 閥,在第11個循環(huán)將噴油策略由單段噴射改為兩段噴射。EGR 閥開啟后,EGR率逐漸上升,放熱率峰值下降,燃燒相位推遲;噴油策略改變后,放熱率曲線出現(xiàn)低溫放熱區(qū)域,此時由于EGR 提前增加,缸內(nèi)燃燒狀態(tài)已經(jīng)是較為穩(wěn)定的低溫燃燒,放熱率與穩(wěn)態(tài)值接近。

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圖8 預開啟EGR負荷上限CDC-LTC切換過程瞬時放熱率變化
為了驗證EGR閥預開啟對負荷上限CDC-LTC切換過程的優(yōu)化作用,分別提取直接切換與EGR預開啟的切換過程中燃燒始點(SOC)及燃燒重心(CA 50)的逐循環(huán)變化情況,結(jié)果如圖9 所示。直接切換時,EGR閥開度與噴油參數(shù)同時開始變化,SOC與CA 50迅速大幅提前再緩慢推后,整個過程燃燒較不穩(wěn)定,燃燒參數(shù)波動明顯。EGR閥預開啟時,SOC與CA 50先略微推后,隨著噴油參數(shù)發(fā)生變化后,SOC與CA 50迅速提前,且其值與穩(wěn)定的LTC工況的參數(shù)值較為接近,波動明顯減小,也未出現(xiàn)較明顯的過度提前現(xiàn)象。這說明EGR閥預開啟的方法能夠減小缸內(nèi)溫度壓力的波動,對燃燒穩(wěn)定性產(chǎn)生了促進的作用。

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圖9 預開啟EGR負荷上限CDC-LTC切換過程SOC與CA 50變化
在負荷下限CDC-LTC切換過程也開展了提前5個循環(huán)預開啟EGR策略對優(yōu)化IMEP波動率的影響研究。負荷下限CDC-LTC切換過程IMEP變化如圖10所示表明EGR預開啟在負荷下限也具有顯著作用,切換過程IMEP變化規(guī)律與負荷上限CDC-LTC相似,EGR閥打開瞬間IMEP略微上升,隨后逐漸下降;噴油策略改變后,IMEP出現(xiàn)波動并趨于穩(wěn)定。直接切換過程IMEP波動率為9.76%,采用EGR 預開啟控制策略后IMEP波動率優(yōu)化至6.98%。

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圖10 負荷下限CDC-LTC切換過程IMEP變化

結(jié)論

(1) 柴油機CDC與LTC燃燒模式切換過程EGR瞬態(tài)響應滯后噴油變化是造成IMEP 波動主要原因;單缸機試驗表明不同過程EGR 響應時間不同,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1100 r/min,EGR 閥開閥過程,EGR率的穩(wěn)定需要22個循環(huán)時間;EGR閥關(guān)閥過程,EGR 率下降過程較為迅速,約為5個循環(huán)時間。
(2) EGR延遲對切換過程平順性具有顯著影響,CDC-LTC直接切換過程,EGR延遲造成切換初期EGR率與穩(wěn)態(tài)值偏離20%以上,導致切換后首循環(huán)缸內(nèi)壓力顯著增大;切換中期EGR率波動上升,缸內(nèi)燃燒狀況波動導致IMEP逐漸下降;切換后期EGR率逐步穩(wěn)定,發(fā)動機運行在穩(wěn)定LTC模式;CDC-LTC的直接切換過中IMEP 波動率達到12.82%。
(3) 采用預控制EGR可以顯著改善模式切換過程中IMEP及燃燒參數(shù)波動的問題,在負荷上限CDC-LTC 切換過程中,提前5個燃燒循環(huán)預開啟EGR閥,能夠使IMEP 波動率降低為3.17%,較直接切換下降了75.3%。

文獻來源及推薦閱讀

[1]姚曄,石磊,鄧康耀,胡建村,金江善.瞬態(tài)EGR對柴油機低溫燃燒切換平順性影響[J].內(nèi)燃機學報,2021,39(01):11-17. 
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